华北油气提升装置“胃动力”增强气田“肾功能”
2015-08-18
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来源:中国石油石化工程信息网
Ľ> [中国石化新闻网2015-08-17]大牛地气田地处鄂尔多斯盆地北部,冬季气温可达零下20摄氏度以下,气井在采气过程中极易在管线中形成天然气水合物而发生冻堵。为抑制水合物生成,需要往井内加注甲醇,甲醇与地层水及其他入井药剂一起产出,就形成了含醇污水。含醇污水需通过净化站处理,将甲醇回收,废水达标后回注地层。这些甲醇净化站被形象地称为气田的“肾”,起到净化作用。若净化效果不好,会造成水质不达标、甲醇回收率不达标、处理量降低及能耗增加等一系列问题。“今年来,工程院与采气一厂联合,通过室内试验与现场效果评价,对污水处理工艺进行优化研究,提升了装置的‘胃动力’,实现污水处理后各项指标全面达标,药剂成本下降45.86%。”华北油气分公司采气一厂净化站站长朱德春说。
废水剧增,气田发展现瓶颈
大牛地气田经过10多年开发,每年产出含甲醇的废水在逐年增多,尤其是2012年以来,气田全部运用水平井开发,气田产水量剧增。2014年度,气田总产水达44.87万立方米,尽管连续扩建了3座甲醇净化处理站,总的日处理量可达到970立方米,在冬季产气高峰时期,仍不能满足净化需要,成为制约气田发展的瓶颈问题。
为缓解含醇废水处理的压力,华北采气一厂尽最大努力,每年气温升高后,提前停止注醇,进入冬季之前,延长不注醇时间,以减轻净化装置的压力,但仍面临较大困难。
此外,每年大批新井投产带来了压裂返排液增多,使得气田产出污水性质变化频繁,处理难度急剧增大,导致处理前污水浊度上升,含油量和悬浮物含量也翻了几番。技术人员紧跟现场调整药剂配方,怎奈水质就像娃娃的脸,说变就变,配方无法满足污水处理要求。
同时,甲醇精馏装置也显出“老态”,“消化力”减弱,甲醇产品、塔底废水含醇率不达标的情况时有发生。
“原有的药剂配方、装置操作参数已经不适用于目前的工况,我们亟需优化出一套动态可调的工艺参数及药剂配方,发挥气田‘肾脏’应有的功能。”净化站技术人员如是说。
联合攻关,老装置焕发活力
今年来,面对制约气田发展的瓶颈问题,华北工程院与采气一厂技术人员联合,全力开展技术攻关。
在厂区内,他们仔细分析气田污水性质变化规律,通过20多天的连续监测和排查,借助接收水罐进行初步沉降,找到了缓解水质变化的方法,实现油、泥、水初步分离,对处理前水质进行改善。
实验室中,他们一方面对污水性质进行全面监测,另一方面探索污水处理药剂配方。经过30多天、200多次的试验,终于使分散的实验数据连成系统。在分析了污水预处理药剂与悬浮物、pH值的关系后,技术人员建立了水质预处理药剂配方体系,将实验室的成果表格化、手册化,使现场操作员工“一看就懂,人人会用”。
中控室里,他们针对精馏塔参数存在问题,使用化工模拟软件模拟出低含醇率下精馏塔操作参数,有力地指导了现场生产。“现在精馏塔这个‘老家伙’也能重新焕发青春,挺起腰板,跑步前进啦!”一位工人师傅乐呵呵地说。
在杀菌剂、净水剂加注,换热器温度控制等方面,技术人员也研发了相应的优化方案。优化参数与研发配方“双管齐下”,实现了污水处理系统“从头到脚”的整体优化。此外,他们还编写了《大牛地气田污水处理系统工艺优化方案》,全面推进现场落实。
成果落地,质量效益获双赢
时不我待,科研成果早日落地就早日见效,在技术人员连续60多天不分昼夜艰苦攻关后,今年3初,优化方案全面实施,当月就取得良好效果,实现了水质达标及降本增效。
在水质方面,处理前污水浊度降低58.76%,含油量降低98.81%,悬浮物降低82.45%;回注水悬浮物含量、含油量、粒径中值等指标,全面达到《气田水回注方法》标准要求。此外,甲醇精馏塔塔底水含醇率为0.08%,优于0.1%的指标,甲醇回收率也由78.31%上升至95.15%,实现了药剂的高效回收,循环利用。
在药剂成本方面,优化方案实施后,单位水处理药剂成本由原来的30.68元降低到目前的16.61元,降幅达45.86%。按照全年处理45万立方米污水计算,可实现成本降低633.15万元。
以科技带动生产,以科技促进效益,华北油气分公司通过抓好科技成果转化,使气田“肾脏”及整个油气田永葆青春,为“碧水蓝天,能效倍增”做出了突出成绩。
