长城钻探钻井一公司“一体化”模式提速又提效
[中国石油新闻中心2015-08-12]
中国石油网消息(通讯员吴丹杨宗强)8月11日,笔者获悉:由长城钻探钻井一公司40502队施工的苏53-70-26H1井二级固井完毕,顺利中完。施工中,这个队通过采用螺杆、钻头“一体化”大包模式,机械钻速同比提高13%,口井费用比去年同期下降8万元。
为实现提速又提效“双提”目标,这个公司创新推行钻头、螺杆“一体化”大包模式,即通过与相关专业服务公司签订钻头、螺杆一体化技术服务协议,由这个服务公司提供施工中所需的所有螺杆、钻头,在满足机械钻速、钻井周期等技术参数的硬性标准的前提下,从而实现用较少的钻头、螺杆完成钻井施工。
针对长庆地区井下易垮塌、易漏实际,今年5月初,钻井一公司在苏11-30-70井施工过程,与廊坊奥瑞拓石油机械有限公司达成协议,首次尝试应用螺杆、钻头“一体化”大包模式。此模式一经应用,提速又提效。该口井完钻井深3638米,钻井周期仅12.96天,二开平均机械钻速达到12.70米/小时,二开消耗钻头2支、螺杆1根。与同一井组中未应用“一体化”大包模式苏11-28-69井相比,苏11-30-70井不仅钻时平均缩短50%且更稳定,有利于定向控制井下轨迹,节省了起下钻时间,口井钻井周期减少3天,同时还减少钻头消耗1支,降低了钻井成本。
首次应用成功后,钻井一公司将此模式推广至在长庆市场施工的其他钻井队。截至目前,钻井一公司共完成“一体化”大包井5口,提速提效效果显著。鉴于此,这个公司正逐步将此模式推广至辽河、新疆施工钻井队。
