西北采油三厂“一增一降”亮出新常态答卷
[中国石化新闻网2015-08-11]在新井同比下降12口,措施减少18口的情况下,西北油田采油三厂上半年完成年度原油产量任务的50.37%,完成年度现金成本指标的32.07%,步入新常态的采油三厂直面挑战,稳中有进,实现了产量硬稳定,但成本却降低了,“一增一降”,亮出新常态答卷。
优化结构:主动作为不减产
“今年产量结构发生变化,老井自然比重上升4.6%,新井比重下降5.05%。要完成任务,我们积极优化产量,例如新井贡献比重减小,就用老井自然等进行弥补,确保不减产。”该厂油研所所长程洪说。
产量结构调整后,该厂注气产量由7.3万吨上调至10.5万吨。
注气措施要弥补结构性产量缺口,绝非易事,随着注气措施的不断深化,选井难度加大成为注气增产的“拦路虎”。
通过优化注气工艺,加大注气工作量等方式,该厂实现增产降本。今年上半年,完成注气产量4.72万吨,较去年同期增加8井次,增油量却增加2.26万吨。
注气产量增加只是调整产量结构的一个窗口。“调结构”带来了连锁反应。今年以来,该厂优化注气注水结构、措施结构及成本结构。
拿优化措施结构来说,该厂减少压裂、堵水等高成本措施26井次,增加提液类、酸化、机械堵水等高效益措施12井次,减少工作量14井次,上半年在保证产量的前提下降低作业费用5318万元。
转变方式:深化改革强管理
为了迎战“寒冬期”,采油三厂积极推进油公司体制机制建设,从用工优化、业务外包、信息化建设和组建采油管理区等方面入手深化改革,增强管理水平。
在推进机制体制改革中,该厂加快塔河十一区业务外包,采取新的管理模式,从生产运行转变为经营监督型,员工从最多时54人减少至目前13人;推进集中巡检模式,将塔河八区、塔河十区共12口井有人值守井站改为集中巡检管理,优化用工42人,平均每月节约费用27.87万元。
信息化建设是该厂转型发展的重要举措。他们率先在塔河十一区实现动液面自动监测,并对单井掺稀流量计进行自动化改造,实现远程调整掺稀注入量,同时取得含水在线监测等突破,提高了管理效率。
他们制定采油管理区组建实施方案,率先提出“一室一中心”的组织架构,目前按地面地下相统一的原则,将集输队管理的3个计转站、1个增压站转由采油队管理,走出管理区改革的第一步。
转变观念:紧盯效益不放松
今年,该厂不单纯追求产量,而是突出效益,将效益理念植入油田开发的全过程,争取效益最大化。
用经济评价为生产决策提供依据是该厂以效益为主线的体现。今年上半年,该厂对396口生产井进行了效益评价,重点对低效负效井进行了专项研究与治理,按区块对单井效益进行归类,夯实区块目标管理。
根据单井效益评价结果,16口负效井中,关井8口,上措施6口,间开2口,8口关停井每月节省直接成本投入16.73万元,按照市场油价计算,每月可减亏247.8万元。
在制定措施方案环节,该厂对措施排查进行升级,百万元以上的高成本措施需经班子会集体讨论,方可实行。
“班子成员中有干过钻井、修井的,也有从事过完测、修井,从修井到采油全覆盖,这样决策起来能做到有的放矢。”该厂党委书记宋刚告诉记者。截止目前,该厂领导班子共审核19口百万元以上措施,其中通过13口,否决6口。
“工作千条线,效益是主线。”该厂副总会计师解洪勇说,“通过转变观念,树立效益理念,采油厂实现经营不亏损。”
