[中国石化新闻网2015-08-03]为应对油价的持续低迷现状,2015年西北油田采油一厂从“要产量”向“要效益”转变,在单井注气工作经济效益优化上下功夫,通过精细开展施工设计、生产评价及选井工艺,同时大力实施优化价格、设备及配套其他费用压降,演绎了一场精彩的“注气替油”增效降本“二重奏”。
截止7月底">
当前位置:首页  >  勘探与钻采工程  >  西北采一“注气替油”演绎增效降本“二重奏”
勘探与钻采工程

西北采一“注气替油”演绎增效降本“二重奏”

2015-08-04   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-08-03]为应对油价的持续低迷现状,2015年西北油田采油一厂从“要产量”向“要效益”转变,在单井注气工作经济效益优化上下功夫,通过精细开展施工设计、生产评价及选井工艺,同时大力实施优化价格、设备及配套其他费用压降,演绎了一场精彩的“注气替油”增效降本“二重奏”。
  截止7月底,该厂完成注气29井次,在工作量与去年同期持平的情况下,累计注气增产3.04万吨,同比增加0.58万吨;形成费用2744万元,单井次注气成本较去年同期下降28万元;吨油成本同比每吨下降535元。
  精细管理环环增效益
  “今年以来,我们先立足油藏分析再分析,精心设计施工环节,结合生产实践,优化注气量,及时生产评价和科学选井,增油效果显著,值得一提的是二区奥陶的阁楼油通过注气后不再躲‘阁楼’了!”该厂开发研究所副所长李满亮这样告诉笔者。
  塔河二区属奥陶系碳酸盐岩油藏,前期高含水低效井多,区域底水抬升快,油井水淹,含水达90%以上,治理难度大。该厂研究人员反复论证分析,得出二区具有注气改善开发效果的潜力。因此优选TK250CH井进行试验,第一轮注气50万方,增油815吨。
  他们又根据该井注气增油数据再分析,认为该井第二轮次注气可加大注气量至75万方,预计增油效果更佳,截至7月21日,该井第二轮次注气三次采油累计增油达2981吨,通过提高轮次注气量明显改善注气效果。
  该井探索取得成功后,该厂通过油藏分析结合生产实践优选该区块11口井相继上调注气量,上半年增油4952吨。
  精打细算处处降成本
  “要精打细算地打好效益仗、采好经济油才能从容应对‘寒冬期’。”副总地质师兼开发研究所所长刘培亮说。
  一组数据表明:截止7月底单井共计注气1742万方,比去年同期增加15%,注气单价下浮18.2%,注气费用(不含配合)比去年下降136万元,降幅6.1%。
  据悉,该厂在控制纯注气、注水以及各项配合修井等费用上打精算盘,采取多种手段控制注气成本:采用“循环招标法”优化了氮气单价,二季度注气价格下浮9.75%;采取“尽量低价原则”优化注气设备,优先上电驱,少用甚至不用柴驱,优化后上半年平均单井成本节约4万元;
  在优化注水费用时,该厂由甲供泵车转变为乙方柱塞注水泵,注水总费用同比降幅高达45.5%,降低成本229万元;在控制配合修井费用上通过尽量减少首轮次注气工作量,减少费用较高的换管柱、换井口;还通过泡酸提高挂抽率,减少检泵。依托此法,修井费用同比下降了362万元。

友情链接