西北采油二厂:注重开发质量 提升经济效益
[中国石化新闻网2015-07-28]1-6月,西北油田分公司采油二厂生产原油170.8万吨,老井自然产量占152.5万吨,分别完成年配产的51.1%、52.8%;折算年自然递减率22.2%,综合递减率11.5%,综合含水率19.1%。
今年,该厂认真分析油田开发中存在的问题,用技术创新、精细管理提升“三率”,深挖存量资源潜力,提升开发质量和经济效益。
深化认识,提升注水开发效益
单井地层能量不足,该厂加强地质资 应用,利用水系、能量体、断裂刻画等资料,强化新增注水井潜力及效益评估,优化已注井注采参数和生产方式。
ண ĽĽ井22口,累计注水115轮次91.21万立方米,减少低无效注水5.4万立方米。“增油23.37万吨,吨油耗水率由1.20下降至1.08。”该厂总地质师杨全疆说。
对于单元注水井间驱油,做到由前期降低递减率向控递减和提高采收率转变。技术人员针对低能量单元、高采出强水淹单元以及低品位难动用单元,实施针对性的优化调整。
新增注水单元2个,完善注采井网5个,共对38个新老单元开展注水,单元注水覆盖率46%,未发生注水水窜现象。
加强管理,提升措施挖潜效益
“措施挖潜完工井次同比减少16井次、单井初期能力下降0.5吨。”该厂总工程师刘玉国说,“以经济效益为中心,精细管理,深化认识,力争提高措施有效率和生产时效、降低递减率”。
他们强化经济效益评价,优化措施结构、严把选井关,源头保障措施经济有效率,转抽、深抽等提液类措施增加21井次,储改、大修等高成本措施减少22井次,费用减少2163万元,累増油同比多1200吨,吨油成本下降400元,措施有效率提高了5.8个百分点。
措施后如何加强生产管理?副总工程师彭方军介绍,措施后3天,确保生产正常,评价井制定评价方案,低效井制定下步对策,最大限度的提高措施井生产时效。
资料显示:完工措施井实际生产天数、生产时效、平均单井増油,分别比去年同期增加21.1天、提高6.9个百分点、多188吨。
优化调整,提升注气三采效果
“不一样类型的油井,注气三采效果就大不一样。”开发所所长郭忠良说,“优化注采参数,一样提升单井注气三采效果”。
从注水失效井排液,底水锥进井控液到多轮次注气井加大气量,该厂共实施35井次,有效率达83%。
对注气低无效井,该厂结合地质特征进行再认识,制定相应治理对策,对8口低无效注气井采取深抽、上返酸压等措施,改善生产效果5口,阶段增油3250吨。
单元注气在主体区新增单元注气3个5口井,2个单元3口井受效,建立对应井组4个,阶段增油3354吨。“半年注气50井次,单井阶段增油8.4万吨,单元注气阶段增油1.1万吨。”彭方军说。
探索创新,提升采油工艺水平
“电泵尾管悬挂装置因穿越处故障,躺井高。”电泵井“专家”杜林辉说,“对电泵尾管悬挂装置做进一步的改进,解决电泵井躺井高难题”。
去年11月以来,配套改进尾管悬挂装置入井43井次,均正常生产,大于117天油井12口,平均运行寿命196天,最长寿命237天。
为解决十二区超稠油区稀稠比高、所需泵排量大、费用高问题,该厂应用70/32大排量抽稠泵24井次,平均单井日产液增加6.9吨,稀稠比下降0.56,累增油7900吨,单井次节约电泵费用46万元。
储层物性较差,常规抽稠泵达不到启动差压,导致油井无法连续生产。该厂开展4000米深抽电泵试验,应用10井次,累计增油15962吨,确保了油井正常生产。
