胜利桩西井下作业打赢提效创效攻坚战
[中国石化新闻网2015-07-17]
面对新常态、低油价的严峻形势,胜利油田桩西采油厂井下作业大队干部员工以产效益油为己任,克服自然条件恶劣、工艺措施难度大、油地关系复杂等诸多困难,立足“五个”保效创效,团结一心、迎难而上,在上半年攻坚战中展示出了作业铁军风采,圆满完成了保效创效任务。
立足质量提效增效。上半年,这个大队把作业质量作为立足之本、效益之根,树立“井深千米,负责到底”、“宁可地面检查千遍,不无效下井一趟”、“每一道工序都是承诺”等理念,把每口井当作创效益的精品工程,细心对待每一个施工环节,加大质量节点管理,严格质量责任追究与考核,重点加强对小滑车使用、管杆及入井工具清洁、丝扣清理及铅油涂抹等质量细节的控制,举一反三严查“低、老、坏”现象,做好案例分析及质量预警。推行工序质量与工时挂钩机制,引导班组员工树立“质量标准就是工时效益”的理念,干高标准活、干高质量的活。1至6月份累计交油水井186口,不成功井、质量返工井、返工工序分别比去年同期减少1口、1口、10道,创出质量高水平。
立足工艺提效增效。研制推广通刮一体化冲砂试压阀、新型可退捞矛、液力加压器等工具,推广通刮一体工具,共实施42次,累计节约工期31.4天;推广通捞一体工具,成功实施5次,节约工序10道,节约工期12天;开展留井防砂管柱组配优化和作业拔滤工序优化,一趟成功捞出全部滤组,4口井累计压减作业占用时间8天;推广防卡通井规和复式双管通井规冲砂,成功实施19次,累计节约工期11.6天。
立足单井工序优化提效增效。本着“无效变有效、低效变高效、高效再提效”的思路,实施“一井一策”优化模式,从单井的油藏条件、井史井况入手,细化原因分析、细查关联因素、细控过程节点,有效提升了工序一次合格率和单井一次合格率,1至6月份,作业一次合格率达99.84%。
立足优化生产提效增效。这个大队珍惜到位的每口作业井,从严施工管理,优化网上生产运行系统,优化开工准备,降低开工准备时限,以快求效益,以质求效益,在保证完成当天工作量的情况下取得最大效益;推行生产节点解剖式管理,利用每天生产会对存在的问题进行刨根问底,解剖分析,找出问题根源和管理上的缺陷,最大限度减少运行失误,提高生产运行质量;抓好特种车辆“两定”管理,以采油厂特种车辆管理系统为平台,对特种车辆调派进行定时管理,确保特种车辆能够及时到达现场、及时开工,完工后能及时调派,提高了特种车辆使用效率,1至6月份每口井搬家压减了半小时,节约了运费支出。
立足HSE管理提效增效。这个大队以“我为安全作诊断活动”和“我能安全”责任落实年活动为契机,突出HSE管理的严与实,积极开展“细化规范操作深化HSE管理”和“岗位风险大排查”活动,建立隐患责任追究制度及责任倒查机制,对整改不力或不到位的实行从严考核并追究跟班干部管理责任,推行HSE目视化管理,推行“隐患排查工时奖励”机制,激发班组员工上标准岗、交标准班、干标准活,组织安全科技攻关活动,累计取得科技成果11项,有效提升了安全环保管理水平,实现了安全清洁生产。作业8队干部员工研制的“卡大绳绑大钩一体装置”在各作业队得到推广后,既杜绝了搬家过程中的安全隐患,又节约维修费用20多万元。
