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华北井下六“严”并举提升大牛地固井质量

2015-05-27   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-05-26]面对日趋激烈的竞争形势,华北工程井下作业分公司1401固井队实行严格设计审核把关、严格水泥浆性能调整、严格监控水泥混配质量、严格水泥浆大样复核、严格执行下套管技术措施、现场施工严格执行设计等六“严”并举措施,经过一年实践,该公司固井在大牛地气田工程质量优质率达85.8%,较之前相比固井质量提高10.6%,积极抢占市场竞争先机。
  随着大牛地气田开发的不断深入,水平井工业化和大型分段压裂增产工艺的大规模实施,气田地层压力体系遭到不同程度破坏,承压能力降低,给钻井、固井等工程施工带来了不小的压力。为满足华北分公司气田开发需要,巩固市场分额,华北井下1401固井队制定“6严格”措施,从入井材料和技术措施两个方面强化源头控制,切实保障固井工程质量。
  严格设计审核把关。固井设计是影响工程质量的源头因素,1401固井队非常重视设计的编写和审核,严格执行“一井一策”制度,把每口井都视为重点井,每次施工都视为重点施工,思想上高度重视,针对每口井的实际情况,制定切实可行有效的技术措施,群策群力,绝对不把未经审核、把关不严的设计,提交给指挥部和甲方审批。
  严格水泥浆性能调整。水泥浆是影响工程质量的直接因素,其性能不仅决定工程质量好坏,而且关系工程材料成本,是固井队核心竞争力的体现。1401固井队利用拥有独立水泥浆化验室的优势,综合多家供应商水泥添加剂价格,优选水泥添加剂组合,精益求精调配方,以实际应用成果为标准,寻找研发新的满足设计要求、能够保证质量、综合成本低的水泥浆体系。
  严格监控水泥混配质量。大牛地气田钻井周期短,钻机多,固井施工节奏快,固井水泥混配采用干混工艺。为了防止干混水泥不均匀,配出的水泥浆性能不稳定的问题出现,1401固井队除正常配备一定数量的混灰工外,专门设置混灰监督员岗位,全过程监督水泥混配;另外在保证混配水泥方便性的前提下,尽量缩小每次水泥的混配量,尽可能提高水泥添加剂的加入频次,提高均匀度保证现场水泥浆性能。
  严格水泥浆大样复核。混配好的水泥在送往井场的最后一次检验程序就是水泥浆大样复核,这是理论向实践、固井设计到固井施工需要守住的关键。为了保证大样复核结果的准确性、可靠性,水泥混配结束后,由混灰监督员随机取3处水泥样,在不告诉化验员井号的前提下,交给化验员进行化验,如果复核结果与设计相差较远,必须重新混配;只有3处水泥浆性能一致,与设计差距很小,才能送往井场。
  严格执行下套管技术措施。下套管是固井作业中非常重要的环节,其能否下放到位、留下的井眼环空情况,对后续固井施工影响很大。1401固井队实行技术员单井负责制,技术员负责承包井固井施工的全部工作,下套管作业时到井场驻井,指导井队按照规范要求,搬运使用双级箍、悬挂器、浮箍浮鞋等固井附件,提醒井队及时灌浆循环,安放扶正器,为下部固井施工提供良好条件。
  现场施工严格执行设计。固井设计得到严格执行,让技术措施落到实处,一方面能够为固井工程质量提供保障;另一方面能够保证固井施工安全,避免工程事故发生。1401固井队坚决执行领导干部带队值班制度,技术套管以上固井施工,必须有分队副职到井场,参加固井协调会和交底会,切实将固井设计相关要求落到实处,在水泥浆密度把控、替浆排量控制等关键节点进行把关。
  截止5月25日,华北井下大牛地气田施工井,进行6次固井验收共161口井,其中140口优质,19口良好,2口合格,固井优质率达85.8%,较之前相比固井质量提高10.6%。

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