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勘探与钻采工程

西北油田巧妙解除光杆滞后增效40万元

2015-05-12   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-05-11]
  “下去了、下去了,可以起抽啦!”看到抽油机欢快的点头,采油三厂采油一队副队长刘秀冬和TH10361井岗位人员个个流露出了巧妙解除光杆滞后成功的喜悦。
  TH10361井是该厂的一口掺稀井,原油粘度大、含蜡高,经常会出现光杆滞后的现象。“发生光杆滞后不但会耽误生产,而且还要产生5000元左右的泵车、吊车洗井作业费用。”该井岗位人员韩青龙告诉笔者。
  形成此项作业费用的原因,被经常深入生产现场的副队长刘秀冬看在了眼里,开始动起了降低这项成本的脑子。他说:“抽油机光杆滞后大多就是泵筒内部有胶质沥青质、石蜡等异物,粘附在泵筒内壁,导致活色下行遇阻,导致生产异常。”
  那么如何才能方便快捷的解决这个问题呢?刘秀冬对该井流程进行了认真仔细的琢磨。认为井场现有的掺稀柱塞泵就是高压设备,可以改变原来的流程,直接利用掺稀泵向油管进行液压加压,推动光杆下行,解决光杆滞后问题。想法有了,刘秀东就根据《柱塞泵操作规程》、抽油机操作相关安全规定,编制了《掺稀井光杆滞后处置操作说明》。经过和有关技术人员的讨论后,认为可行,随即进行现场试验。
  1月10日,副队长刘秀冬和技术人员及TH10361井值班人员一起,对该井光杆滞后问题按照编制的操作说明进行现场试验获得成功。此举在该厂掺稀井得到了广泛应用,结束了原先停机时间长、操作繁琐、费用高的传统处理方式。1-4月份,成功处理光杆滞后问题83井次,降本增效40余万元。

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