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中原采油六厂:激发创效潜能 拓展增效空间

2015-05-11   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-05-08]作为油田首个完成油公司改造的采油厂,今年年初以来,中原油田采油六厂在无新井上钻、无大型措施投入和投资大幅度减少的情况下,为求得效益发展,通过深化效益论证、强化技术创新、拓宽创效渠道等多种途径,积极在“寒冬期”寻找新机遇,努力实现质量、效益“双提升”。
  “精打细算”引领开发新常态
  为实现单井效益最大化,做到每口井都有效益,该厂自年初以来,深入开展了单井经济极限产量评价工作,转变低效油井生产方式,由原来24小时开井改为间开或捞油生产。
  5月5日,该厂地质研究所综合室主任李金岭给笔者算了一笔账:“第一季度,我们一共关停了27口增油能力与成本投入不匹配的井,累计减少无效产液量1.1778万吨,节省各种费用90余万元。”
  “除强化效益评价外,我们还把区里的35个井组细分为注水未见效、待见效、高含水等5种类型,对各类井组的管理措施进行了合理调整。现在,我们基本能保障在不影响产量的前提下,每天减少无效注水量500立方米。”5月5日,马厂采油管理区主管地质工作的副经理黄成凯说。
  技术创新抢占增效新阵地
  4月23日,该厂对地质、工程、综合3个专业的36项科技创新成果进行了评比,工程类科技创新项目“马厂油田深部污泥调驱技术的研究与应用”、综合类科技创新项目“轮式通井机滚筒刹车系统改造”等成果,综合评分名列前茅。截至2014年年底,仅“马厂油田深部污泥调驱技术的研究与应用”就已累计创效近千万元。
  依靠技术创新实现效益提升,该厂作业大队也尝到了“甜头”。
  “我们把‘胡彦兵学习工作室’作为技术创新、提升效益的重要阵地,在今年第一季度累计实现了16项科技成果的推广应用,创造直接经济效益50余万元。”5月5日,该厂井下作业大队副大队长张红杰告诉笔者。
  “大队抱的是‘西瓜’,我们小队捡的是‘芝麻’。”该厂井下作业大队作业五队技术员高杰幽默地说,“就拿我们队来说,原来冲砂倒换流程至少得20分钟,容易形成砂卡,造成井下事故。我们为了解决这个问题,设计了一套正反冲砂流程。现在倒换流程几十秒就能搞定,杜绝了事故的发生。这项新工艺在全大队推广以后,每年能节省成本15万元。”
  业务拓展开辟创收新途径
  今年年初以来,该厂两个采油管理区为进一步强化成本控制,提升质量、效益,大幅度压减了油水井措施工作量。该厂测试大队面临着测试工作量锐减的尴尬局面,3辆测试车如今已闲置两辆。
  “队长,我们两个老同志也要发挥发挥余热,这个任务就交给我们吧!”测试队队长李新生刚宣布完承揽了采油区10台电机维修工作的消息,该队两个即将退休的老司机就主动请缨。
  “老胳膊老腿儿的了,还行不行?”尽管非常放心两位老同志的技术水平,可李新生还是将了他们一军。
  “厂里开大会的时候不都说了,效益工资咱们得自己挣。大家伙儿都去创效了,让我们闲着可不行,我俩保证完成任务!”
  该队还打算承揽两个采油管理区压力拟变器校验的工作。“仪表校验是采油区的一项常态工作,我们有资质,有技术,厂里也非常支持。一旦工作顺利开展起来,我们每年能创效60万元!”谈到今后的创收之路,李新生信心十足。

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