西北采油三厂:低成本开发成为新常态
[中国石化新闻网2015-04-21] “TK879H井既节省工期3天,又节约成本9.6万元!”4月19日,在西北油田分公司采油三厂油研所工艺技术室,技术员袁健晒出K879H井转抽施工中优化工序节约成本的成绩单。
前期,转抽施工中为了解井壁垮塌情况,保证油井供液能力,要求转抽作业中必须探底。今年,考虑到作业成本,优化工序,先测吸水,吸水好则取消探底步骤。截止目前,该厂转抽施工共优化5井次,节省工期15天,节约成本48万元。今年以来,像这样的低成本开发已成为采油三厂生产运行的新常态。
国际油价的断崖式下跌,生产经营形势极为严峻,该厂今年现金操作成本压减为去年的94.02%,盈利空间不断收窄,成本优化空间进一步缩小。年初,该厂积极需找新的成本优化点,对作业费、动力费、办公费等成本精细算好效益帐,特别是针对成本大户井下作业费和注气费用进行“瘦身”。
为降低作业费,该厂转变理念,进行成本结构调整,将成本集中投入到低成本且能产高效益油的措施中,减少压裂、堵水等高成本措施井次,增加提液类、酸化、机械堵水等高效益措施,预计全年完成产量目标情况下降低作业费用2050万元。
今年,TH10263、TK864等一批措施井排查过程中,该厂油藏、工艺等多轮次优化方案,优选转抽、泵升级、泵加深等低成本措施,不仅有效率高,而且作业成本低。其中,技术人员对3口井进行泵升级,有效率100%,增油2959吨,吨油成本618元。
据了解,针对对产低效井及未建产井,该厂坚持不放弃每口井筒资源的理念,实行间开、捞油等差异化治理措施,盘活TK831CH、S119CH两口未建产井油井资源,增油78吨;7口低产低效井转为捞油,增油326吨,吨油成本737元。
截止目前,该厂共完成老井措施41井次(48工程井次),累计增油2.44万吨,比去年同期减少20井次,单井增油量却增加121吨。
今年,随着产量结构的变化,特别是大规模注气,提升成本明显,因此,降低注气费用就显得比较迫切。为了降低注气费,该厂在注气方案优化上下功夫,力争吨油成本控制在850元以内;在注气现场优化,实现降低成本465万元。与此同时,该厂推广使用井口升压保护器,降低换井口费用。
优化注气设备是该厂降低注气费用的举措之一。随着该厂注气三采的不断扩大,特车配和注气费用不断升高。为了降低注气伴水费用,该厂采用机组泵反注加泵车正注伴水方式控费降本,截至目前,机组泵已应用3井次。
通过对注气方案、注气设备等优化,注气费用控制明显。据了解,目前,该厂共计实施注气三采15井次,形成费用1605万元,平均单轮次费用107万元,累计增油6213吨,预计周期增油1.6万吨,吨油成本较去年同期下降13元。
