当前位置:首页  >  勘探与钻采工程  >  西北采油三厂:井组注气为“寒冬期”供暖
勘探与钻采工程

西北采油三厂:井组注气为“寒冬期”供暖

2015-03-12   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-03-11]碳酸盐岩缝洞型油藏开发是当今世界上的公认的难题之一,油藏描述难度大、油层物性复杂、开采成本高等都是制约油田稳定开发的因素。随着采出程度的增大,部分水体能量强油井底水快速上升导致产量大幅递减,如何有效的控制自然递减,实现油田稳产增产是每个开发工作者面临的难题。
  自西北油田采油三厂第一口注水替油井TK741井试验成功以来,注水开发技术逐渐成为碳酸盐岩缝洞型油藏经济高效的开发手段之一,但经过多年的水驱开发,油藏开发进入中高含水期,剩余油主要分布在储集体顶部和一些连通性差的封隔空间,注水开发难以继续提高采收率水平,而注气可以利用气液密度差来达到重力分异驱替高部位剩余油的目的。
  从非对称不稳定注水技术到井组注气开发,实现了井间剩余油的最大挖潜,提高了剩余储量动用程度。其中井组注气开发技术打破了传统的油井水淹认识规律,使得技术人员对缝洞型油藏储集体剩余油分布有了全新的认识,为其提供了一种新的控制剩余油储量的新工艺方法。
  2014年采油三厂创新性的提出井组气驱提高采收率的开发思路,现场实施7个井组,9口井受效显著,增油3.39万吨。其中井组气驱试验较为成功的T705缝洞单元,累计注气3轮次,增油1.97万吨,通过井组注气开发,单元自然递减率降低了13.9个百分点,综合含水降低了11.2个百分点,从一个低效单元变成了稳升单元。
  据了解,2015年该厂将稳步扩大井组气驱规模,提升开发效果。一是优化调整注采井网,提高油井利用率、气驱波及体积,深度挖潜剩余油;二是转变思路,通过提液改变井间压力场配合调整流线分布;三是强化剩余油分布研究和最优注气方式研究,提升井组气驱经济效益,提高气驱开发效果。

友情链接