江汉油田采气一厂 精准施策助力生产挖潜降耗
江汉油田采气一厂优化用电系统,创新水处理工艺,改造采出水集输管网,今年前两个月能耗水平创历史最优
[中国石化新闻网 2025-03-31] “以前单靠一种开采方式,电耗一直居高不下,后来我们优化工艺,把两种开采方式结合起来,耗电量一下就降了不少,节能效果肉眼可见。”江汉油田采气一厂工程技术岗负责人谈起节能降耗成效,语气里满是欣慰。
今年以来,江汉油田采气一厂围绕节能降耗目标,聚焦用电系统优化、水处理工艺革新、采出水集输管网改造三大重点,统筹推进技术创新与管理提升,全方位深挖节能潜力。前两个月,该厂油气综合能耗、采出水处理成本分别同比减少31%、35.9%,能耗水平创历史最优。
改造用电系统,节电管理见实效
“过去最头疼的就是电网‘大马拉小车’,变电站承载的负荷很大,但实际用到的却很少,电能白白浪费,还得额外承担损耗费用。”该厂副总工程师、生产运行岗高级主管王周杰坦言,这是之前用电管理的一大难题。
为了把浪费的电能“省回来”,该厂成立专项工作组,一边主动与地方供电部门沟通协调,一边扎根现场,把每一个用电环节都梳理清楚,最终拿出了一套“内外兼修”的优化方案。对外改造关键线路,让电网结构更合理;对内精细调整设备运行参数,优化压缩机运行时间,完善运行制度,让每千瓦时电都用在刀刃上。
“这就像给电网做了一次‘精准针灸’,把负荷调配均匀,功率利用更充分。”王周杰解释道。经过优化,电网运行效率大幅提升,生产用电能耗明显下降,真正实现了节电降耗、稳定供电两不误。
攻坚水处理技术,源头降耗再突破
“现在咱们的采出水处理装置,运行起来又稳又高效,处理后的水干净达标,还能循环利用,再也不用为处理难题犯愁了。”该厂安全环保总监刘宁说。
曾经,采出水处理是红星地区、建南老区的成本“黑洞”。随着页岩气开发不断深入,采出水成分越来越复杂,腐蚀性也强,传统的处理方式不仅能耗高,而且效果不稳定。为了破解该难题,采气一厂联合重庆科技大学等高校组成攻关团队,全力攻克采出水处理技术难关。“我们在实验室里做了上百组试验,一遍遍地筛选药剂、调试参数,就是想找到既节能又高效的处理方法。”刘宁回忆道。
功夫不负有心人,团队最终优选出合适的处理药剂,创新在线连续处理工艺,替代以前高耗能的间歇处理模式。应用后,采出水处理成本大幅下降。“更重要的是,以前的‘处理负担’,变成了可循环利用的资源,既环保又划算。”刘宁说。
优化水处理方案,省下“车轮上的成本”
“以前各个平台的采出水,全靠罐车拉运到处理点,花钱多、耗能耗时。现在好了,铺了专门的管网,水可以自己流到处理点,省心又省力。”采气一厂巡检一班班长黄章权介绍道。
为了改变罐车拉运的现状,该厂整合生产、技术等多个部门的力量,成立攻关小组,结合各个井站、处理点和回注点的分布,反复勘察地形、规划路线,对现有管线进行改造、连通,给分散的采出水铺了一条“专属通道”。
“我们把零散的平台都串起来,建成闭环式管网,就像一张‘神经网络’,采出水可以自流输送、集中处理、就地回注,不用再依赖罐车。”黄章权补充道。管网贯通后,大幅减少了罐车拉运的频次,拉运费用较改造前下降12%,有效降低运输环节的能耗和成本,彻底避免了转运途中的有关风险。
