扬子石化技术改造尾气中“淘金”
[中国石化新闻网2015-02-12]扬子石化塑料厂通过对尾气回收装置进行技术改造,有效提高了装置的回收能力,2月份以来,该装置每小时回收富含乙烯、丙烯等高附加值产品的尾气量达到800~950公斤,尾气回收能力同比提高约5%。
聚烯烃装置在生产过程中,会产生一定量的尾气,这些尾气中富含乙烯、丙烯、己烷等高附加值资源。为了变废为宝,2013年8月,扬子石化首次采用真空变压吸附技术应用于尾气的提纯回收,将该公司聚乙烯、聚丙烯等四套装置7条生产线的尾气全部回收利用,成为中石化系统内首家实现尾气全部回收、实现“零排放”的企业。
尽管装置建成投用后,各项运行指标均达到了预期目标。然而,由于是首次采用变压吸附技术,在实际操作中发现,装置存在原料气波动大、真空泵负载高、冬季运行存在隐患、产品中己烷等重烃回收效率较低等不足之处。为此,去年至今,扬子石化塑料厂大力开展技术攻关,持续实施了一系列技术改造措施。为了减少原料气波动,塑料厂强化全厂尾气和火炬气的排放管理,制定了各装置异常排放管理制度,发布尾气回收系统管控方案,强化精细化操作,减少装置波动。为了有效降低真空泵的负载量,塑料厂一方面优化原料气流程,将部分纯度较高的原料气转移到产品气,降低真空泵负载;另一方面,调整真空泵入口滤网,有效降低滤网压差,既保证了真空泵的安全运行,尾气的回收能力也提高了约5%。
为了确保真空泵冬季的安全运行,扬子塑料厂加强真空泵及中间缓冲罐含水部位的防冻保温工作,增加仪表风总管过滤器,防止出现尾气回收系统冬季阀门故障,确保了系统的安全运行。为了提高己烷等重烃回收率,塑料厂对产品冷却器进行技术改造,对己烷回收调节阀进行扩容改造,精心调整换热器操作,强化己烷等重烃的冷却效果,从而提高产品气中己烷等重烃的回收效率。通过技术改造,每月可多回收己烷30多吨。
通过一系列技术改造措施的实施,扬子塑料厂尾气回收装置实现了安全稳定运行,2014年全年无非计划停车,累计回收非甲烷烃7250吨,其中丙烯和乙烯产品4300吨,在降本增效方面做出了积极贡献。(陶炎)
