[中国石化新闻网2015-01-30]随着国家对环保要求的日益提高,对SO2排放要求也日益严格,在“十二五”期间硫磺回收装置SO2排放标准将从目前的960mg/m3降低到400mg/m3。作为茂名石化炼油分部的环保车间,联合三车间一直努力控稳烟气中SO2排放浓度并不断寻求探索减排的手段及项目,2014年,通过技术改造、优化参数、精细操作等多项措施及手段,烟气SO2排放浓度由500mg/m3下">
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茂名炼油:多措并举助减排

2015-02-02   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-01-30]随着国家对环保要求的日益提高,对SO2排放要求也日益严格,在“十二五”期间硫磺回收装置SO2排放标准将从目前的960mg/m3降低到400mg/m3。作为茂名石化炼油分部的环保车间,联合三车间一直努力控稳烟气中SO2排放浓度并不断寻求探索减排的手段及项目,2014年,通过技术改造、优化参数、精细操作等多项措施及手段,烟气SO2排放浓度由500mg/m3下降到240mg/m3左右,装置硫回收率由99.93%提高到99.96%,减排效果明显,达到最新烟气SO2排放指标。
  技术改造减排
  “戴主任,我们的硫坑脱气废气改造项目在集团公司的关注度还真不小呀,刚才我接到一个兄弟单位的电话,说是要来我们车间‘取经’呢。”
  一天,车间工艺员梁慧军接到一个电话,对方是集团公司的兄弟单位人员,询问来车间进行技术交流的相关事宜。
  硫坑脱气废气线改造项目是年初6号硫磺回收装置实施投入使用的减排技措项目,是装置成功降低烟气中SO2排放浓度的“得力武器”。硫坑脱气废气是液体硫磺在液硫储坑经过脱气处理的残余气体,按设计直接进入焚烧炉焚烧处理后经烟囱排出大气,但这样的处理方式并不彻底。车间技术人员针对这个问题对废气线进行了改造,改由返回酸性气燃烧炉进行二度处理,使含H2S、H2SX、SO2等气体的废气经加氢反应器反应、急冷塔水洗、吸收塔处理后,再进入焚烧炉燃烧处理,既提高了硫回收率,又达到降低烟气SO2排放浓度的效果。改造项目投用后,6号硫磺装置烟气SO2排放浓度从500mg/m3降至260mg/m3,减排“功力”非凡。
  优化参数减排
  除了对装置流程进行改造外,车间还施行了一系列的优化操作参数来进一步巩固减排效果,如实施急冷塔操作优化,把急冷塔顶出口温度控制在33-42℃;急冷塔底急冷水pH值控制在6.5-9;急冷塔出口尾气中氢含量控制在2-4%(V),提高急冷塔的水洗效果,达到降低净化后尾气硫化氢含量的目的。还有优化尾气净化单元操作,通过控制尾气胺液浓度在30-40%;尾气贫液进吸收塔温度控28-40℃,提高吸收塔吸附硫化氢的效果,降低净化后尾气硫化氢含量及尾气排放二氧化硫含量。
  为了使优化措施长期有效被实施,车间制定了具体的操作指导发至班组,要求职工严格按要求操作,同时将其纳入车间标准化考核条例中,对班组不定期进行检查,确保措施落实到位。
  精细操作减排
  10月11日20:41时,3号硫磺装置内操小林正在认真查看各个操作参数和指标,当翻到焚烧炉的操作画面时,理应在200mg\m3左右参数值的SO2转眼间飙升到800mg\m3。“800mg\m3?”小林不敢相信自己的眼睛,他用力眨了眨眼,没看错,真的是800,SO2参数值的异常走高让他心里“咯噔”一下,“绝不能让SO2排放超标!”小林随即镇定下来,一边向班长汇报,一边查看相关流程及参数。经过细致的检查,发现捕集器出来的过程气到焚烧炉的旁路线阀显示全开,而且过程气进加氢反应器的压力也下降迅速,“找到原因了,旁路线阀失灵,自动打开导致SO2指数升高。”小林马上手动关闭旁路阀,不到一分钟,过程气进反应器的压力回复正常,SO2分析数值随即被打回“原形”,一起SO2超标排放的事故化于无形。
  在联合三车间,精细化操作已经成为职工操作习惯,职工们以环保为已任,个个都是环保卫士,精细操作,尽自己最大的努力将环保工作进行到底。他认为,身为环保车间的一员,控制好废气和废水的排放,不仅是工作,更是责任,是对自己生活的这片天、这片土地不可推却的责任

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