玉门炼化总厂实施酸渣带油回收新方案
废酸渣里一年拣回一辆“SUV”
[中国石油新闻中心2014-12-16]中国石油网消息(记者周蕊通讯员屈亮)12月8日,记者从玉门油田公司炼化总厂液压油车间了解到,酸渣带油回收新方案实施后,每年可回收近10吨液压油基础油,仅以原料价格计每年就可回收近16万元,可谓一年捡回一辆“SUV”。
液压油车间液压油精制过程中的酸渣带油问题,自建厂以来就一直困扰着装置技术人员。液压油酸精制过程伴生的酸渣一直以来都是从酸处理罐放入搪瓷釜,再从搪瓷釜放入酸渣车拉运至环保局指定场所。在切渣操作过程中,虽然从管理上要求操作人员必须做到将酸渣切除干净,确保产品质量,但由于是手工操作,渣中带油难以避免,同时因操作人员观察、反应速度和操作不尽相同,致使酸渣带油量不易掌控。
通过技术人员和现场操作人员观察研究,考虑到切出的酸渣在搪瓷釜内充分沉淀后,酸渣和油能够实现自然分离,有可能进行回收。但是限于流程和设备,无法实现回收操作,因此车间开始对原有流程进行技术改造。
车间利用原白油酸处理罐作为新增的液压油酸处理罐,实现新增处理罐与酸渣罐的两级沉淀系统,以此延长酸渣和油品在搪瓷釜的沉降分离时间。随后,技术人员又对搪瓷釜的进出口管线进行改造,在搪瓷釜进口和酸渣车间管线各安装了一组观察小窗,并加装控制阀,实现了两级切渣均能观察受控。
在技术改造的基础上,车间编制了相应操作规程,并制定奖惩制度,鼓励员工合理操作,积极对酸渣中的带油进行回收。酸渣带油回收系统运行后,酸渣带油率显著降低,回收率达90%以上,基本实现车间减少酸渣带油、降低加工损失的目标
