[中国石化新闻网2014-12-15]针对当前迎来冬季用能高峰期的实际,沧州炼化聚丙烯车间积极实施节能新措施,努力降低冬季能耗,能耗指标由去年同期的72.32千克标油/吨聚丙烯下降至目前的62.52千克标油/吨聚丙烯。
他们抓住主要矛盾,从占聚丙烯装置能耗比例50%以上的循环水入手,充分利用好循环水。尽量发挥二循48#变频泵作用,协调各方关系将43#泵分流到催化和聚丙烯装置;在原料量低时停运生产效">
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沧州炼化聚丙烯车间精细控制降能耗

2014-12-16   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-12-15]针对当前迎来冬季用能高峰期的实际,沧州炼化聚丙烯车间积极实施节能新措施,努力降低冬季能耗,能耗指标由去年同期的72.32千克标油/吨聚丙烯下降至目前的62.52千克标油/吨聚丙烯。
  他们抓住主要矛盾,从占聚丙烯装置能耗比例50%以上的循环水入手,充分利用好循环水。尽量发挥二循48#变频泵作用,协调各方关系将43#泵分流到催化和聚丙烯装置;在原料量低时停运生产效率相对较低的聚合釜。在此基础上,在做好冬季防冻防凝的前提下,调节丙烯冷凝器循环水水阀,尽可能地多减少循环水消耗。各班组加强操作,不投料的釜及时关闭循环水水阀,定期开关循环水水阀做好防冻防凝,对出现故障的阀门及时联系检维修单位修理,减少循环水的跑冒滴漏。一系列举措使得循环水用量同去年相比明显降低,循环水单耗从400~500吨/吨聚丙烯降到300吨/吨聚丙烯左右。
  同时,他们从涉及冬季能耗的多个细节入手,实施精细控制。一是将膜回收及PSA原料气伴热由蒸汽改为热水,既减少了蒸汽用量,又可以把热水循环利用,根据天气情况,适时投用、停用防冻防凝设施,减少了蒸汽消耗。二是在炼油一部余热热水高于90℃时,关闭聚丙烯热水罐蒸汽阀,用炼油一部余热热水给聚丙烯热水罐换热,保持热水罐温度高于75℃,保证聚合釜升温,降低车间蒸汽用量;在炼油一部余热热水高于80℃而低于90℃时,热水罐热水换热后达不到70℃,微开热水罐蒸汽阀,使用蒸汽补充热量给热水罐热水升温,减少热水罐使用蒸汽量。三是将聚丙烯回收冷凝器串联使用,将一套回收冷凝器和二套回收冷凝器并联,再与五套回收冷凝器串联,从而使回收丙烯得到二次冷却,原料罐压力比往年降低了0.1兆帕左右,每釜可多回收丙烯气8立方米左右

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