[中国石化新闻网2014-12-15]至12月上旬,巴陵石化炼油事业部常压隐患治理新建常压装置开工运行1个月,航煤组分油、200号溶剂油及直馏柴油等源源不断产出。随着新常压装置投入运行,与新常压装置一路之隔的老常压装置在运行16年后,正式“绿色停工”,退出运行序列,目前在充氮保护中。
1998年6月,巴陵石化从大庆石化总厂拆迁利旧的老常压装置建成投用。近年来,经不断技改和持">
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巴陵石化老常压装置“绿色停工”谢幕

2014-12-16   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-12-15]至12月上旬,巴陵石化炼油事业部常压隐患治理新建常压装置开工运行1个月,航煤组分油、200号溶剂油及直馏柴油等源源不断产出。随着新常压装置投入运行,与新常压装置一路之隔的老常压装置在运行16年后,正式“绿色停工”,退出运行序列,目前在充氮保护中。
  1998年6月,巴陵石化从大庆石化总厂拆迁利旧的老常压装置建成投用。近年来,经不断技改和持续攻关,装置年加工原油能力由100万吨增至200万吨,加工原油品种从当初只能加工单一的大庆油扩展至如今的26种,出厂油品有30多种,全程优化指标持续攀升。巴陵石化成为国内两家溶剂油规模逾10万吨的企业之一以及中南地区最大的溶剂油生产和供应基地。据统计,投产16年来,巴陵石化老常压装置共加工渤南、番禺及陆丰等原油2570多万吨,化工型炼油技术创新能力提升。
  巴陵石化炼油事业部在新常压装置开工运行正常后,引入持续改进理念,借鉴其他炼厂经验,对老常压装置实行“绿色停工”。他们按照“宁误时间也不现场排污”原则,事先做足各项预防措施,将清洁环保要求落实到每个细节,亮点频现:柴油置换无痕迹,装置停工吹扫时间快,仅用20小时和500吨柴油,就将“重油”变“轻油”处理,解决了老常压装置重油系统“停工难、吹扫难”两大难题;密闭排放无异味,污水全部接皮管进入污水井,吹扫管线全部密闭“各归各位”,气相线吹扫进入低瓦斯系统,侧线产品线和塔顶石脑油线进入轻污油系统,重油线进入重污油系统,个别流程不具备密闭排放条件时,接临时管道通往地下污油罐;蒸汽消耗降幅大,重油系统吹扫时间较以往的48小时缩短了28小时,节约蒸汽约100吨,减轻了人员劳动强度

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