塔采一“巨细兼收”节能降耗挖出“富矿”
[中国石化新闻网2012-09-13]油田开发规模不断深入,注水开发规模逐步扩大。对此,西北油田分公司提出了"注上水、注够水、注好水"的新思路,对注入水水质提出13项控制指标,以保证注入水水质稳定并与油层水相混不产生沉淀,注入地层后不产生水化膨胀或混浊,不堵塞注水井渗滤端面,对注水设施腐蚀性小。其根本要求就是"注够注足水,保证稳产增产;注细注好水,保护油藏不污染"。
今年以来,采油二厂从水质管理体制健全、污水处理系统优化、注水沿程水质控制三个方面着手,调整优化发挥正常注水井能力,挖潜改善低效注水井效果,提高新增单井有效率,稳步推进单元注水,1-8月注水111.95万立方米,增油17.26万吨,年自然递减与去年同比下降4.01个百分点。
水质管理体制健全
管理机构健全。在油田开发研究所增设注采室,建立厂领导-油田开发研究所(生产运行科)-其他单位(部门)三级管理体系,系统地管理注水、水质与腐蚀防护相关工作,使工作流程更加流畅,责任划分更加明确,管理模式走向了规范化。
监测体系构建。建立起集输大队-检测实验站-油田开发研究所+生产运行科-物资设备科的"链式监测"管理体系,根据实际逐步配备水质监测所需的相应设备和仪器,对水质分析岗技术人员进行技术培训,为后期污水处理与水质检测工作的精细化管理奠定基础。
规范现场管理。集输大队成立了污水处理管理机构,制定了污水处理管理制度,形成队领导-班组长-岗位人员的三级管理模式,实时监控污水处理系统的各个环节,发现问题及时上报,及时处理,保证污水处理系统平稳、高效运行。
水质监测考核。检测试验站加强水质监测工作,定期外送水样进行水质检测,将水质监测和污水处理指标统一纳入绩效考核,使污水处理与注水开发工作逐步走向了规范化、精细化、高效化、科学化。
污水处理系统优化
优化加药剂浓度。随着污水处理液量的逐年上涨,前期药剂室试验结果表明:聚丙烯酰胺的最佳投加浓度为5毫克每升。为保证最佳投加浓度,现场出现药剂量大、过稠,设备运行负荷重的问题。结合水质情况,优化加药浓度至2.5毫克每升,今年6月底经检测达标。同时针对污水处理区腐蚀穿孔严重的问题,将缓蚀剂加注浓度由原先的百万分之六十逐步上调至百万分之八十,从而避免了污水处理区穿孔现象发生。
更换过滤器滤料。今年5月,对二号联合站污水处理系统3台核桃壳的过滤器,进行了滤料更换和安全隐患整改,保证核桃壳过滤器的过滤效果,提高污水处理含油、悬浮物指标。
更换过滤器滤料。今年5月,对二号联合站污水处理系统3台核桃壳的过滤器,进行了滤料更换和安全隐患整改,保证核桃壳过滤器的过滤效果,提高污水处理含油、悬浮物指标。
检修污水污油池。今年6月,对老污水污油池本体及配套工艺管线、伴热管线、控制线路、阀门以及现场各类仪表,进行全面停产检修,消除了安全隐患,优化了工艺流程,提高了二号联合站污水处理系统运行效率。
注水沿程水质控制
水质恶化发现。分别在二号联合站注水泵出口、管输、车倒等不同供水
