巴陵石化打破独家供应降成本
[中国石化新闻网2014-11-21]
“10月底,我们与包装袋厂家达成共识,每个聚丙烯产品包装袋可降价0.2元,全年可节约48万元。”11月17日,巴陵石化合成橡胶事业部持续改进办公室人员向记者介绍。
该事业部聚丙烯包装袋原由集体企业独家提供。在公司实施“包装材料降本”持续改进项目中,事业部专门收集同行使用的聚丙烯、硫酸铵及尿素包装袋,送到包装袋供应厂家现场测试,对比协商,促使供应厂家同意降价供应。
分散剂、活化剂、催化剂等助剂是合成橡胶生产中的重要辅料,巴陵石化合成橡胶事业部使用的助剂种类有40多个,其中有多种助剂长期由个别厂家独家供应,虽保证了生产的平稳,但价格高于市场同类产品,每年“三剂”采购费用达1.3亿元左右。随着运营转型、持续改进工作深化,今年三季度,合成橡胶事业部提出降低“三剂”和包装袋费用持续改进项目,打破部分助剂、包装袋供应独家供应现象。
为找到降低“三剂”成本的方法,事业部成立攻关小组,对全厂辅料采购供应情况详细摸底,并列出问题树,查找费用的“出血点”。经摸底,事业部有9种助剂存在独家采购现象,占全年“三剂”费用的93%。在此基础上,攻关小组开展“头脑风暴”讨论,决定打破垄断,重新寻找质量好、价格优的厂家。
“‘三剂’厂家的选定复杂,不仅要考虑其质量和价格,更要验证其是否适应装置生产实际。”合成橡胶事业部生产室技术员说。事业部与巴陵石化物装部联系,网上查找,向同行咨询,仔细筛选“三剂”生产厂家。经3个月努力,他们已找8种助剂新厂家,其中,热塑橡胶SBS产品新分散剂已在装置试用,未出现“排斥”现象。据测算,若全部使用这种新助剂,每年可节约成本100万元
