[中国石化新闻网2014-10-23]石油机械公司江钻股份热处理车间将单层装料盘改为双层装料盘,这一简单的改变使单炉装炉量提升100%,电费减少31.5%。这是该车间为提高热处理设备满载率而采取的一项措施。截至9月底,车间同比节约开炉成本20多万元。
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石油机械公司江钻股份热处理车间电费成本降三成

2014-10-24   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-10-23]石油机械公司江钻股份热处理车间将单层装料盘改为双层装料盘,这一简单的改变使单炉装炉量提升100%,电费减少31.5%。这是该车间为提高热处理设备满载率而采取的一项措施。截至9月底,车间同比节约开炉成本20多万元。
  该公司牙轮、牙掌等部件在装配前,需要进行渗碳、淬火等工艺处理,主要由热处理车间的渗碳设备和淬火设备进行。随着该公司向小批量多品种生产方式的转变,小尺寸品种生产量较往年有较大的提升,但由于装料方式的制约,小尺寸产品装料时并没有达到设备的承载重量。特别是周期渗碳1、2号设备装料时,由于单层装料的方式,装料量在30—50件,远低于设备的负载能力。据统计,2013年,该车间渗碳设备满载率未达到50%的炉次有550炉,淬火设备满载率未达到50%的炉次有658炉。由于满载率不足,造成生产成本额外损耗,同时不利于敏捷式生产管理。
  为此,车间技术人员根据设备满载率不高的主要原因,确定了改善方向,通过利用现场双层料筐进行装料,上下两层均可以装入镶齿牙轮进行淬火生产,双层装料量可达48~60件,单炉小尺寸牙掌装炉量提升30%,而且渗碳质量并未受到影响,每年可降低小尺寸渗碳作业开炉40余炉。“提高热处理设备满载率,能降低热处理设备的开炉量,缩短生产周期,减少生产成本。”承担此项改造的车间负责人彭凯军说。

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