大港油田采油四厂环境保护工作调查
2014-10-13
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来源:中国石油石化工程信息网
“我们根据一藏一策、一井一策的原则,在地质精细建模基础上,利用CMG油藏模拟软件,开展历史拟合,建立单井CO2吞吐组分预测模型,精确模拟吞吐反应全过程,从而优选最佳的吞吐工艺参数。”开发三室的程诗胜说道。方案的质量是技术创效的根本,每口井的吞吐模型就像三D动画一样,将吞吐过程精确预测。通过一个多月的模拟、优化,开发三室从技术指标预测对比和经济效益预测对比两方面对方案进行优化设计,将水平井CO2吞吐的换油率提升至1.6吨/吨。这也是油田首次对水平井CO2吞吐方案实施全过程模拟。
成本实施增产措施
为了降低措施成本,科研人员从气源选择、设备使用等方方面面尽可能节约资金投入。
在气源选择上,开展市场调研,选用较为廉价的液态CO2气源。在设备使用,租用注入装置,同时利用自有的储罐进行返排流程的改造,节约开支。在注入工艺上,采用套管反注工艺方式,降低作业费用,同时还采用从套管向井筒加缓蚀剂的方式进行有效防腐。后期,科研人员还将采用不动管柱反注工艺,进一步降低施工费用。
经过多方降本,每吨液态CO2吞吐成本为500元,而平均换油率可以达到1.5吨/吨,这在低油价情况下是非常经济可行的增产措施。
2014年12月5日至12月14日,桥7平1井顺利完成油田首次水平井吞吐注气工作。今年1月22日,花26区块吞吐试验项目正式启动。
目前,桥7平1井累计增油450吨,花26-10井累计增油306吨,用低成本实现特低渗油藏有效开发。
“这两个区块的吞吐试验成功实现了吞吐技术由直井向水平井的拓展、由零散井向整体区块拓展,为特低渗油藏有效开发打开了一扇新的窗户。”研究院油田专家林波评价道。
下步,研究人员还将针对花庄等地区低渗难动用储量和石港、桥河口等近废弃油藏开展选井选层、注CO2提高采收率试验研究。
