[中国石化新闻网2014-07-19]巴陵石化炼油事业部实施苯乙烯加热炉降耗持续改进速赢项目,通过集体诊断、分期整改和现场调整,加热炉运行更加稳定,其关键指标——每吨苯乙烯生产的干气(燃料气)单耗从去年0.051吨降至目前的0.048吨,每月节约干气30吨。
苯乙烯加热炉采用自然通风,是通过提供过热蒸汽的方式为第一、第二反应器提供反应供给热的关键设备,干气消耗较大。据测算,">
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巴陵石化苯乙烯加热炉月节约干气30吨

2014-07-18   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-07-19]巴陵石化炼油事业部实施苯乙烯加热炉降耗持续改进速赢项目,通过集体诊断、分期整改和现场调整,加热炉运行更加稳定,其关键指标——每吨苯乙烯生产的干气(燃料气)单耗从去年0.051吨降至目前的0.048吨,每月节约干气30吨。
  苯乙烯加热炉采用自然通风,是通过提供过热蒸汽的方式为第一、第二反应器提供反应供给热的关键设备,干气消耗较大。据测算,该加热炉一年消耗干气4080吨,去年平均单耗0.051吨。
  5月份,炼油事业部确立该速赢项目后,围绕降低干气单耗这一关键指标,项目组严格监控加热炉表面热点,根据难易程度分期整改,增加超温且易整改部位的保温厚度,利用大修检查整改保温材料失效、穿墙管缝隙未填满情形,改造加热炉底部燃烧器四周和看火孔,完成进出炉子高温管线保温及漏风点整改,从而提升加热炉保温效果。
  在提高加热炉换热效果方面,事业部在装置大检修中更新了水保护段,并将材质升级,启用吹灰器吹灰及选择最佳吹灰时机,将吹灰频次由每周3次改为每周1次。现场采样对比调校相关仪器设备,确保氧含量在线分析正常,排烟温度由175摄氏度降至156摄氏度。在稳定上游干气脱硫的同时,强化及时排液和清理过滤器等操作,保证干气平稳供应。
  在工艺优化方面,项目小组设定加热炉运行关键指标,优化炉膛氧含量、负压的控制范围;建立简化炉效公式,并完成DCS组态,实时指示炉效情况,指导过热炉操作调整。为稳定反应器运行,6月中旬,苯乙烯车间引入过程能力控制指数(CPK),利用实时数据库,对班组反应器温度的稳定性进行评价和考核,效果明显,反应温度控制范围由±3度调整为±1.5度,CPK值高于1.33。

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