[中国石化新闻网2014-07-16]巴陵石化环己酮事业部环己酮车间将运营转型小组"野狼团"引入车间,共同学习先进理念,采用科学方法,落实合理有效措施,"穷追猛打"降低生产成本。6月份,环己酮装置苯耗为986千克,较历史最好水平降低8千克每吨,刷新历史最佳。据7月份前两周最新统计,装置苯耗已降至982千克。
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巴陵石化环己酮部“穷追猛打”降低苯耗

2014-07-17   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-07-16]巴陵石化环己酮事业部环己酮车间将运营转型小组"野狼团"引入车间,共同学习先进理念,采用科学方法,落实合理有效措施,"穷追猛打"降低生产成本。6月份,环己酮装置苯耗为986千克,较历史最好水平降低8千克每吨,刷新历史最佳。据7月份前两周最新统计,装置苯耗已降至982千克。
  今年一季度,环己酮装置先后遇到检修后开车调优、原料供应不足、长时间低负荷生产等"波折",成本高居不下,苯耗一度超过1200千克。
  面对困难,车间邀请事业部运营转型小组"野狼团"全体入驻,群策群力降低生产成本。
  他们运用科学工具和方法,细致分析近年来装置各项经济技术指标等数据,组织技术骨干到同行先进装置对标,细致查找差距及原因,制定出4个"1%"的近期目标,即:氧化收率提高1%、分解收率提高1%、精馏副产物降低1%、脱氢收率提高1%;并通过积极采取调整空气分配、优化分解温度、精确控制精馏塔微观质量、改变催化剂活性等措施,在6月底之前逐步达成四个"1%"的阶段目标。
  环己酮车间对工艺管理提出新的严格要求。"比如工艺指标卡片上烷塔顶含醇酮的要求是0至0.25%,车间则进一步要求控制在0.08%至0.1%以内;酮塔釜含酮的控制范围也要控制在3%至6%,相比原来的0至15%的可控范围更加精确。"环己酮车间主任李纲说,"目前车间对装置多项关键工艺指标都提出严苛的控制标准,要求执行到位,促进产品质量稳定,生产成本降低。"
  "以前是每周进行一次盘底,现在改为每个工作日盘底一次,并对装置关键点进行定期取样检测,掌握装置最新变化,以此为据采取措施,促进装置运行水平提升。"环己酮车间党支部书记王庆华说,"比如最近受早、晚温差的影响,装置每小时进气量约有800立方米的差距,仅占总进气量的4%,虽然对整个装置运行影响不大,但为了降低成本,车间依然要求根据气量的微量变化进行工艺调整,注重细节,力争使装置时刻保持最优运行状态。"
  目前,环己酮车间正固化已采取的有效措施和手段,争取将环己酮装置苯耗降至980千克以下,并与"野狼团"继续加强合作,以降低蒸汽消耗为突破口,攻关降低能耗。
 

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