[中国石化新闻网2014-07-15]7月3日,南化碱厂碳化现场二楼正在进行钛阀更换作业。在开始检修之前,管线里的残液已经被“一滴不剩”全部用联接软管抽取到回收桶里再利用。今年,该厂从严管理,时时处处、点点滴滴节能降本,力争物料零排放、零浪费。
去年底,该厂重碱液氨回收装置投用,这项技改能回收检修过程中排放的含氨物料并进行循环再利用,不仅降低了生产原料成本,还有效减少了排放">
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南化碱厂回收物料降本又环保

2014-07-16   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-07-15]7月3日,南化碱厂碳化现场二楼正在进行钛阀更换作业。在开始检修之前,管线里的残液已经被“一滴不剩”全部用联接软管抽取到回收桶里再利用。今年,该厂从严管理,时时处处、点点滴滴节能降本,力争物料零排放、零浪费。
  去年底,该厂重碱液氨回收装置投用,这项技改能回收检修过程中排放的含氨物料并进行循环再利用,不仅降低了生产原料成本,还有效减少了排放和污染。为了不再让更换泵内填料、倒泵或突发事故时,泵体及管线内的残留液氨白白流失,车间千方百计多回收物料,让回收装置充分发挥作用。
  5月份,重碱热氨盐水桶桶体因腐蚀穿孔泄漏。此时,冷氨盐水桶正处于检修状态,热氨盐水桶不具备停运检修条件。由于泄露量小,没有形成水柱,眼看着桶里的氨盐水沿着桶壁缓缓而下却没有称手的工具回收,大家都很着急。有人自制了塑料的漏斗,接上临时管线,将氨盐水引入回收桶中。可随着泄漏量增加,氨盐水又从漏斗处溢了出来。受此启发,蒸吸工段长陈军用钢板制成专门的漏斗,将泄漏的氨盐水引入回收桶,再输送至吸收塔复用。据测算,检修期间每天回收量约70~80立方米,折合人民币2万多元。碳化二组中和水联络管检修时,阀门里未放尽的部分中和水淌到了地上,工段长田恒余立即用生产水进行稀释,然后用自制的塑料地漏将地面液体引入回收桶,回收再利用;7#、8#碱管漏碱液,尽管量非常小,一两分钟才滴一滴,但车间坚决不放过,用小桶将漏液接起,再倒入硫化钠桶回收利用,确保零排放、零浪费。
 

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