沧州炼化:流程改一改 节电又提效
[中国石化新闻网2014-07-20]沧州炼化通过对原油调和流程实施改造,消除了原油卸火车和倒罐时与原油调和的影响,既减少了电耗,提高了生产效率,又降低了油品作业人员的劳动强度。该项改造自实施以来,已减少电耗4万多度。
过去,由于沧州炼化各原油生产罐的调和喷嘴连接到倒罐线上,导致原油卸火车和倒罐时与原油调和互相影响,生产罐收油时经常需要等卸完火车油再自循。而每天收一罐原油,就需要自循4小时,耗电800度,既耗电,又影响着工作效率。于是,该公司决定对原油调和流程进行改造。他们利用去年大修的时机实施了流程改造,将每个生产罐收管道原油线和调和喷嘴线连接起来,在喷嘴线和倒罐线连接处加装阀门。这样,每次生产罐收油时直接走喷嘴,把调和喷嘴线与倒罐线间的阀门关闭即可,实现了生产罐收油时走喷嘴却不占用倒罐线。
改造后节电效果显示,按每年100罐需要自循计算,可减少电耗8万度,而且消除了倒罐线经常受影响的瓶颈。同时,由于降低了油品作业班组的劳动强度,该项改造还受到了班组员工的好评。
