济南炼化:动力系统优化节能显著
[中国石化新闻网2014-05-14]济南炼化积极推进全流程优化工作,成立了“燃料油生产优化、润滑油生产优化、公用系统优化”三个专项优化工作小组,协调各装置最优化生产,做好系统的最优化平衡,实现生产运行、产品结构最优化,效益最大化。
在公用系统优化中,济南炼化积极采取措施,抓好现场精细化管理;做好公用介质平衡,查找不合理使用点和跑冒滴漏等问题,减少浪费;优化各种介质系统的运行方式,实现安全高效运行。
济南炼化对空压机实施优化,结合空压机控制系统改造,合理提高空压机电流设定值,使单台机组出力增加。操作上,通过小指标劳动竞赛,使职工们精心操作,及时调整空压机负荷分配,风压卡边控制,实现了空压机由三大运行改为两大一小运行。2014年一季度空分空压站耗电8004688千瓦时,较2013年四季度耗电8678126千瓦时,节约用电673438千瓦时,平均每天节电5386千瓦时。
同时,对锅炉进行优化,使锅炉低氧燃烧,提高效率,降低烟气NOx排放。2014年开始,在生产部门的协调下,动力锅炉燃油量大幅降低。动力车间抓住锅炉烧油减少的机会,精心调整,控制低氧燃烧。虽然调整相对频繁,但通过努力,一季度烟气NOx排放浓度逐月下降,分别为354毫克/立方米、159毫克/立方米和144毫克/立方米,环保和经济效益都有较大提高。一季度燃料油消耗615吨,较2013年四季度燃料油消耗1296吨,减少燃料油消耗681吨,节能显著。
