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节能、环保与新能源

茂名石化优化循环水场过滤罐运行降本创效

2014-05-09   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-05-08] “只要肯动脑,办法总比困难多!只增加了一条管线、一个阀门,不仅解决了自开汽以来循环水场浊度指标偏高的生产难度,每月还抠回了33万元。”5月6日,茂名石化水务运行部煤制氢循环水场大班长吴俊伶敲着计算器,眉飞色舞地算着4月份水场的运行成本。
  茂名石化水务运行部新建煤制氢循环水场设计规模为36000m3/h,专为油品质量升级改造工程——新建的煤制氢气生产装置、空分装置及辅助设施提供循环冷却水。水场自去年9月份正式投用以来,一直采用新鲜水作为循环补水,由于水场水质浊度工艺指标偏高,为了控制浊度在指标范围内,水场被迫经常排水,导致补新鲜水用量高达600吨/小时,浓缩倍数也处于较低水平。
  为了解决以上生产瓶颈,水务运行部工艺员柯武超和设备员柯子明常常深入装置,仔细排查生产的每一个环节,寻找影响工艺指标的隐患。他们发现,由于炼油新鲜水浊度高,导致水场浊度指标也偏高。如果降低新鲜水浊度,问题就迎刃而解了!
  找到问题的症结,两人立即行动起来。3月下旬,该改造项目立项批准后立即动工,他们在原来的补水调节阀后接引了一条DN400的管道,安装了一个截止阀,不让新鲜水直接进入水场。接着他们优化循环水场的7组循环水过滤罐运行,撤出两组滤罐后把新接来的管道接到两组滤罐的公用进水管,进水管联通其他滤罐处再加装阀门,使这两组滤罐兼备过滤循环水和新鲜水两种功能。
  4月初项目改造完工后,水场过滤罐开始优化运行,炼油新鲜水浊度由3mg/l降低至1.5mg/l,水场浓缩倍数提高至5.0运行后,浊度依然控制在低于工艺指标要求的范围内,改造及优化运行收到了良好的效果。
  “优化后,每小时节约了补新鲜水90吨,每月减少各类药剂消耗30吨,月可降本33万元。”吴俊伶笑着说。

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