镇海炼化Ⅰ加裂装置实现污油零排放
[中国石化新闻网2014-04-24]镇海炼化炼油三部技术管理人员采取措施,使Ⅰ加裂装置实现了装置轻污油零排放,这是该装置继实现重污油零排放后又一助力“碧水蓝天”的举措。
在此之前,装置内的轻污油均通过轻污油线排至轻污油罐,再通过轻污油泵打出装置。根据轻污油罐液位,正常情况下需要三天外排一次轻污油。由于液位上升较为缓慢,合计轻污油量约0.1t/h左右,很容易让人忽略。但装置技术人员没有放过这一现象,他们通过计算,发现看似不起眼的少量污油排放,积少成多之后数据就变得让人不敢轻视,每月有近70吨左右,一年就是840吨的污油排放量。污油排放一方面增加了公司的加工成本和物料浪费,另一方面增加了装置的操作变更,不利于上下游的平稳。
针对这一问题,镇海炼化技术管理人员积极探索污油处理方案,通过排查,发现正常生产时,轻污油绝大多数的来源是在线分析仪表的回油,这些回油的组分实际是重石脑油、航空煤油和军用柴油等装置的“精华”产品。这些物料排至轻污油显然是非常大的浪费,技术人员有了“心疼”的感觉,进而转化为将所有污油回收的“心动”,经过论证和风险评估,决定将在线仪表回油接至裂化原料油线并付诸实施。该管线投用后,效果显著,轻污油罐液位不再上升,实现了装置污油零排放,不但减少了装置的操作变更,而且根据污油回炼费用及产品差价估算,每年还可节约操作费用约25万元。
