[中国石化新闻网2014-04-02]从化验员手里接过产品质量分析单,江少军在自制的趋势图上经过认真比对,终于露出了满意的笑容:“技改成功了!”

挤压造粒机组是荆门石化化工厂聚丙烯装置的大型机组。在今年的机组特护技改中,装置设备主管江少军经过缜密的调研,发现该机组挤压筒体温度的控制,是由电加热和筒体冷却水共同控制完成的,在实际运行过程中,经常出现电加热超过设定值后,冷却水">

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荆门石化:特护机组搞技改一年节电十万度

2014-04-03   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-04-02]从化验员手里接过产品质量分析单,江少军在自制的趋势图上经过认真比对,终于露出了满意的笑容:“技改成功了!”

  挤压造粒机组是荆门石化化工厂聚丙烯装置的大型机组。在今年的机组特护技改中,装置设备主管江少军经过缜密的调研,发现该机组挤压筒体温度的控制,是由电加热和筒体冷却水共同控制完成的,在实际运行过程中,经常出现电加热超过设定值后,冷却水补充造成温度低于设定值,然后电加热再次工作的现象。如此循环往复,就会造成筒体加热过头、冷却过头,导致加热效率低下,且不利于节电。

  为此,江少军带领特护小组深入现场,开展了以“挤压筒体温度控制节电”为题的项目攻关。通过认真探索,制定了挤压筒体温度控制节电方案,即将电加热温度设定值和筒体冷却水温度设定值取不同的值,改变原控制方案中温度控制目标在一个点的情况。在具体操作中,以生产T03牌号产品时筒体第五段温度控制为例,将电加热温度设定在250度,筒体冷却水温度设定在265度,当温度达到250度或以上时电加热停止工作,温度超过265度后冷却水工作。通过严格控制挤压筒体各段的开度,将最终温度控制在250至265度之间。

  技改项目实施以来,新的温度设定值对各种产品牌号的产品质量均无影响,而且电加热能及时停止工作,转而由螺杆剪切热实现热量传递。通过技术组的专业测评,在保证产品质量的基础上,每年可以节电达到10余万度,创造了较好的经济效益。

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