[中国石化新闻网2014-03-17]近段时间,武汉乙烯裂解和空分装置优化操作,节能降耗见成效。

前不久,武汉乙烯“核心”裂解装置由于丙稀机K-501“四返一”防喘振阀无法全关,导致该机负荷增加,出口流量每小时超出设定值100余吨,超高压蒸汽耗量达190吨/时。该装置技术人员采取逐渐打开K-501二段吸入罐D-502至一段吸入罐D-501压控阀、逐">

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武汉乙烯:优化操作 “马上”增效

2014-03-18   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-03-17]近段时间,武汉乙烯裂解和空分装置优化操作,节能降耗见成效。

  前不久,武汉乙烯“核心”裂解装置由于丙稀机K-501“四返一”防喘振阀无法全关,导致该机负荷增加,出口流量每小时超出设定值100余吨,超高压蒸汽耗量达190吨/时。该装置技术人员采取逐渐打开K-501二段吸入罐D-502至一段吸入罐D-501压控阀、逐渐完全关闭“四返一”防喘振阀的措施,取得良好效果:在K-501一段吸入压力、流量不变的情况下,负荷降至810吨/时,超高压蒸汽耗量降至185吨/时。通过本次优化操作,月节约蒸汽3600吨,预计为装置增效68万元,同时降低了乙烯单位能耗。

  乙烯公用工程分部空压装置在保证全厂供应和满足生产的前提下,节能降耗不停步:一是将全厂用风供应压力由0.8兆帕,降至0.73兆帕,降低了整体供应负荷;二是操作工精心调整,不断优化压缩机组运行,若存在放空状态下的机组,则其它非放空机组入口导叶开度控制不得高于30%。上述措施实施后,空压装置目前在正常工况下可以少开1台压缩机组,每月平均减少电耗约60万元。

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