[中国石化新闻网2014-02-27]安庆石化裂解装置II气分丙烷塔底热源有两路低压蒸汽,2月24日早上一接班,技术人员周巍巍就带领班组职工做着优化调节,将裂解装置1.3兆帕低压蒸汽调节阀关小,降低该蒸汽进塔底压力。

“1.3兆帕低压蒸汽进塔流量由14吨/时降到7吨/时,消除了向全厂0.6兆帕蒸汽管网倒‘窜门’跑损现象。”岗位主操程文杰发现巧施&l">

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安庆石化巧施“降压计”节汽降耗

2014-02-28   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-02-27]安庆石化裂解装置II气分丙烷塔底热源有两路低压蒸汽,2月24日早上一接班,技术人员周巍巍就带领班组职工做着优化调节,将裂解装置1.3兆帕低压蒸汽调节阀关小,降低该蒸汽进塔底压力。

  “1.3兆帕低压蒸汽进塔流量由14吨/时降到7吨/时,消除了向全厂0.6兆帕蒸汽管网倒‘窜门’跑损现象。”岗位主操程文杰发现巧施“降压计”后,塔底两路蒸汽重新各行其道,走向恢复正常。

  “热电厂向装置补入的低压蒸汽量也降为正常,每小时少补了近7吨蒸汽,每天少耗168吨蒸汽,日省近3万元。”周巍巍的“降压计”节汽效果立竿见影,让女工余芳打心眼里佩服。

  原来,平常热电厂补汽量只有近3吨/时,周巍巍查看操作画面时,发现今天却高达近10吨/时。该装置每月消耗低压蒸汽近2万吨,能耗“大户”榜上有名。他们优化操作,盯紧蒸汽压力,当班期间不浪费一丁点蒸汽。周巍巍对着陡然多耗的7吨/时蒸汽,急得头皮都发紧。

  他心里也纳闷,现在生产平稳,怎么汽耗突然增多了?对着纵横交错的蒸汽流程,他开始着手盘查各处用汽情况。

  “实际进丙烷塔底蒸汽量显示只有7吨/时,而作为塔底热源之一的装置1.3兆帕蒸汽,流量却有14吨/时,就是这里凭空多出了7吨/时蒸汽。”这蹊跷让他心里一亮,凭着经验立马找准问题焦点。

  丙烷塔底热源蒸汽有两路,一路是1.3兆帕低压蒸汽减温减压到近0.4兆帕,一路是全厂管网来的0.6兆帕低压蒸汽,可实际进塔压力也只有近0.4兆帕。两路蒸汽会合后,同时并入塔底,为塔操作提供热负荷。正常情况下,蒸汽压力达到平衡,两路蒸汽互不干扰“和谐共处”。

  “今天,1.3兆帕蒸汽减温减压后,进塔压力高达0.45兆帕,高于另一路蒸汽进塔压力,‘水往低处流’,多余的7吨/时1.3兆帕蒸汽就到0.6兆帕蒸汽管网那‘窜门’去了。”他竹筒倒豆子,一股脑儿向岗位职工倒出原委。

  “1.3兆帕蒸汽和热电厂向装置补汽流程相连,装置用汽量和补汽量进出平衡自动调节,装置耗汽量增加,热电厂补汽量自然就如数补上。”程文杰也茅塞顿开。

  1.3兆帕蒸汽调节阀关小后,压力从0.45兆帕降到0.4兆帕,周巍巍的降压计一出手,蒸汽流量降低,汽耗不仅下降了,“窜门”的蒸汽也被圈住了,蒸汽系统恢复平稳。周巍巍这才松了一口气。

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