[中国石化新闻网2014-02-27]石家庄炼化通过加强入厂煤质检查,进一步规范采、制、化环节的验收管理,2013年煤炭热值差累计完成542千焦/千克,2013年12月份热值差降至-386千焦/千克,2014年1月份为-786千焦/千克,连续创出历史最好水平。

自2012以来,入厂入炉煤热值差始终是困扰石炼一个难题。为破解这一难题,2013年年初,石炼组织召开专门煤炭热值差分析会,邀请河北电力研">

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石炼:入厂入炉煤热值差创历史最好水平

2014-02-28   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-02-27]石家庄炼化通过加强入厂煤质检查,进一步规范采、制、化环节的验收管理,2013年煤炭热值差累计完成542千焦/千克,2013年12月份热值差降至-386千焦/千克,2014年1月份为-786千焦/千克,连续创出历史最好水平。

  自2012以来,入厂入炉煤热值差始终是困扰石炼一个难题。为破解这一难题,2013年年初,石炼组织召开专门煤炭热值差分析会,邀请河北电力研究院的专家共同查找问题原因。通过研讨,石炼抓住采、制、化等煤炭分析的咽喉环节,步步为营破解入厂入炉煤热值差的难题。

  全面管理提素质。在采、制样环节上,严格控制子样数和子样量,避免偷工减料造成样品失真;定期外送分析人员参加煤炭分析取证考试,参加总部煤质分析大赛等,以赛代练,不断提升分析人员操作技能;强化岗位人员的防腐敏感性,确保各环节不掺假、不造假。

  效能监察抓煤质。采制样现场各处加装摄像头,严密监控,不留死角。针对汽车煤取样器存在的取样盲点,规范装车重量、高度等细节,把握进厂煤运输车载煤高度首检关,让造假行为无隙可入。

  为防止样品泄漏造成数据偏差,质管中心技术人员每天参与盲样工作。从去年年初开始,质管中心炼油站对供煤公司的进厂煤进行突击抽查,发现某公司小车型的发热量与当天平均发热量最高相差2000千焦/千克左右。对此车辆单独采样、单独分析,由物资供应中心月底加权平均后进行考核,在后续的抽车中发现小车热值与全天热值差逐渐归于正常,及时堵塞了造假漏洞。

  对比试验纠偏差。质管中心每周对留样进行内部抽查分析,全年共抽查74次;每周与公用工程作业部交换样品进行比对分析,全年比对样品60个;每月送省煤炭质量监督检验中心进行外部比对,全年比对28个样品。

  设备整治夯基础。质管中心加大采制化设备整治力度,在去年年6月和10月入厂煤合入炉煤采样机分别投入使用,热值差稳定在一个相对较好的水平。全电脑控制的采煤机按装车比重采用相对应的子样量,对控制大、小车产生的热值差起到关键作用,为确保热值差控制在502千焦/千克内打下基础。

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