[中国石油新闻中心2014-02-10]2月8日,记者从吉林石化染料厂经济活动分析会上获悉,通过内部挖潜和技术改造,这个厂连续两个月苯和丙烯用量大幅下降,仅1月份就降低原料成本74万元。

据了解,苯酚丙酮装置1996年建成投产。随着苯酚行业技术的发展,这套装置从产能、技术到区域位置都不占优势。为此,染料厂将减少原料消耗作为降低产品成本、增强市场竞争力的落脚点,结合装置实际,以生产工艺参数调优为抓">

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吉林石化染料厂降原料消耗增效

2014-02-11   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油新闻中心2014-02-10]2月8日,记者从吉林石化染料厂经济活动分析会上获悉,通过内部挖潜和技术改造,这个厂连续两个月苯和丙烯用量大幅下降,仅1月份就降低原料成本74万元。

  据了解,苯酚丙酮装置1996年建成投产。随着苯酚行业技术的发展,这套装置从产能、技术到区域位置都不占优势。为此,染料厂将减少原料消耗作为降低产品成本、增强市场竞争力的落脚点,结合装置实际,以生产工艺参数调优为抓手,对影响产品质量的70多个控制点进行实时监测。经过反复论证,这个厂通过降低氧化器温度、控制反应产物CHP浓度等方法,在氧化单元实现对苯酚产品杂质总量的优化控制;提升精馏塔灵敏板温度,提升精馏系统杂质和水分的分离能力;增设重组分塔,以减少苯酚产品杂质,降低焦油中苯酚含量;增加树脂填装量,提高杂质过滤能力,使苯酚产品中水含量降至200PPm以下,结晶点达到40.8摄氏度以上,产品质量达到聚碳酸酯级。

  目前,染料厂正在实施苯酚丙酮装置烃化反应器催化剂优化运行、AMS加氢反应器催化剂优化运行和烃化单元白土替代树脂优化运行3项节能降耗攻关项目,预计今年9月实施后,将降低成本130多万元。

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