[中国石化新闻网2014-01-22]低温热利用、装置热联合、热直供料——沧州炼化围绕工艺节能做好流程优化,项目实施后,减少了油品加工环节的能源消耗,降低全厂能耗1.2千克标油/吨。

沧州炼化以低温热利用作为节能降耗的突破点,相继建立了以催化装置、焦化装置互为补充的低温热综合利用系统。催化装置低温热用于气分、聚丙烯、亚砜装置和浴池、采暖热水的加热,节约蒸汽5.3吨/小时。">

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沧州炼化优化加工流程 节能增效益

2014-01-23   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-01-22]低温热利用、装置热联合、热直供料——沧州炼化围绕工艺节能做好流程优化,项目实施后,减少了油品加工环节的能源消耗,降低全厂能耗1.2千克标油/吨。

  沧州炼化以低温热利用作为节能降耗的突破点,相继建立了以催化装置、焦化装置互为补充的低温热综合利用系统。催化装置低温热用于气分、聚丙烯、亚砜装置和浴池、采暖热水的加热,节约蒸汽5.3吨/小时。焦化装置低温热主要用于除盐水和新水加热、原油罐维温、聚丙烯装置循环热水的加热,降低延迟焦化装置能耗6.27千克标油/吨。他们还积极实施装置热联合,将催化顶循热油引入气分装置作为脱丙烷塔底及丙烯塔底热源,节约加热蒸汽约8吨/小时,降低气分能耗17.42千克标油/吨;实施催化油浆和常压拔头油换热,达到节能效果。

  针对装置进料前的能源消耗问题,沧州炼化利用大修改造,逐步实施装置间热直供料,使蜡油进催化、常渣进催化、减渣进焦化、催化汽油进S-Zorb、重整汽油进苯抽提、催化液化气去气分均实现直供。随着2013年大修改造后直馏柴油进加氢热进料的实现,沧州炼化生产装置几乎全部实现了热直供料,从而消除了进料温降、温升需要的能源消耗,节约了能源。

  去年大修期间,他们巧用低温热,在常减压装置新增了四台组原油和热水换热器,投用后经数据测算,每天可节约瓦斯1~1.5吨,按常减压装置瓦斯能耗6.9千克标油/吨计算,约可降低能耗0.1千克标油/吨,仅此一项,全年至少节约费用383万元。

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