齐鲁石化芳烃装置加工损失率创历史最好水平
[中国石化新闻网2014-01-10] “大家切水时注意别切出油来,污水罐里的油也要注意定期回收……”,整个2013年车间调度会,齐鲁石化烯烃厂芳烃车间主任李建立说的最多的就是这句话。
“真啰嗦”,不止是别人,连李建立自己也有这种感觉,但他还是“啰嗦”了整整一年。不过,年底新鲜出炉的数据却让大家伙儿彻底颠覆了这个看法,2013年他们采取各种措施,减少物料的损失,芳烃装置加工损失率实现0.45%,较2012年降低0.06%,并创出历史最好水平。对于这个0.06个百分点的细微变化,车间技术组长王建辉却算的明白:“别小看这0.06%,这算起来可是减少了500多吨的物料损失,保守算也得360多万元。”
近年来,齐鲁石化烯烃厂一直把减少加工损失作为增效的一项重要措施。苯类产品是公司效益较好的产品之一,减少芳烃产品的损失更是成为烯烃厂优化攻关的重点。
“物料损失主要有两方面,主要是加工过程当中的损失,占损失物料的90%以上,另一个就是储运损失。”作为芳烃装置的掌舵人,李建立对损失点清楚的很。从年初开始,李建立就不断给干部职工灌输“物料落地等于投毒”的想法,通过开展“低头捡黄金”和“装置区无工厂异味”活动,调动全员降低物料损失的积极性。
他们加强设备专业的管理,利用先进的VOC气体检测仪对装置区进行检测,及时发现和处理跑冒滴漏隐患,确保设备无泄漏。对于易发生泄漏的管线和设备,他们实行管线在线监测制度,加强易泄漏管线检测力度,部分重要机泵也更换了密封效果更为优良的双端面机封,从源头上减少跑冒滴漏,为降低物料损失打好“硬件”基础。
“为了减少加工损失,我们在工艺流程上做了很多的优化。”车间技术组长王建辉介绍说。利用2013年大检修的机会,他们完成了多项物料直供改造项目,目前已经投用的甲苯直供储运厂、邻二甲苯直供苯酐等流程,不仅降低了物料的损失,还大大减少了电、汽的消耗。
温度和压力是影响物料损失的关键因素,特别是装置的个别回流罐因为压力较高的原因,部分高价值产品被带入火炬系统而损失。“一年下来好几百吨,算起来还不得好几百万”。损失的物料让车间主任李建立非常心疼。针对此类问题,他们实施卡边操作,把回流罐氮封压力控制在0.1MPa,大大减少物料的夹带损失。他们还严格控制物料储运过程中的温度,避免温度太高产生的挥发损失。
不仅在减少损失上想办法,烯烃厂还在物料的回收上动起了脑筋。据测算,芳烃装置外排污水每年夹带的物料在20吨左右,不仅造成了浪费,还增加了下游水处理的难度。他们增设管线,将装置污水回收到闲置储罐,定期集中返回装置加工,在确保外排污水合格的同时又降低了物料消耗。
