[中国石油报2013-09-16]截至9月12日,经过4个月的优化运行,大庆石化公司炼油厂焦化装置累计掺炼油浆2.039万吨,增加经济效益1339万元。大庆石化公司深入挖潜增效,利用焦化装置加工重油、污油的特长,不断摸索、优化工艺流程,增加高附加值产品收率,优化全厂物料再次分配,向装置要效益,实现挖潜增效。

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大庆石化炼油厂优化物料分配挖潜增效

2013-09-17   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油报2013-09-16]截至9月12日,经过4个月的优化运行,大庆石化公司炼油厂焦化装置累计掺炼油浆2.039万吨,增加经济效益1339万元。大庆石化公司深入挖潜增效,利用焦化装置加工重油、污油的特长,不断摸索、优化工艺流程,增加高附加值产品收率,优化全厂物料再次分配,向装置要效益,实现挖潜增效。

  这个厂焦化掺炼油浆约300吨/天。由于催化油浆比重大、分子量大、黏度高并含有较多的催化剂固体颗粒,生焦率高,加剧了加热炉炉管、油气管线的结焦以及设备、管线的磨损,并且掺炼油浆后,焦炭塔底盖有未反应彻底的黏油,威胁装置长周期稳定运行。为此,这个厂利用两个焦炭塔换塔切换之机,对掺炼油浆进行变量操作,减少掺炼油浆带来的负面影响。

  这个厂焦化回炼轻质污油约180吨/天。装置外收污油进入污油罐,进行沉降脱水,然后作为焦炭塔急冷油进行回炼,借助焦化分馏塔变为合格的产品。由于外收污油与焦炭塔预热甩油相冲突,因此采取间断接收并进行间断回炼。

  回炼污油后,这个厂柴油收率由原来的43%提高至现在的45%。为保证柴油馏出口指标合格,这个厂的技术人员对分馏各侧线回流量进行了调整。7月9日至8月6日,焦化装置累计回炼轻质污油约4000吨。

  7月1日,这个厂在焦化装置投用轻蜡油过滤器,优化全厂二次加工装置物料分配。焦化轻蜡油由重催改去加氢裂化,有效改善了以前加氢裂化原料过滤器负荷大、焦粉含量高的问题,从而提高催化剂活性和使用寿命,实现炼油产品效益最大化。

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