安庆石化:新催化装置烘炉精打“节水账”
[中国石化新闻网2013-07-24] “今天的任务一是,将反应和再生两器的温度按烘炉曲线,升至315摄氏度,余热锅炉在150摄氏度恒温;二是,调整外取热器汽包上水和排水平衡点,既要汽包液位的平稳,又要力求排水量最小,不浪费一滴水……。”
7月23日,安庆石化炼油三部催化装置早会上,装置开工指挥长范宜俊井井有条地布置着当天的任务。
自7月20日上午,催化装置烘炉点火一次成功。为确保装置设备内部衬里的烘干质量,炼油三部从班组挑选四名精兵强将,实行“四班两运转”,24小时不离场,专门负责烘炉、升温和监火的任务;严格按照会签绘制的升温烘炉曲线,进行装置烘衬工作。
23日早晨,装置的开工指挥长范宜俊很早来到中控室,了解装置的操作情况,炉膛温度掌握的很好,汽包液位控制的也不错,墙上当班画的几乎接近标准的烘炉曲线,更是代表了员工的工作责任心。可范指的眉头还是紧锁着,心里暗地算着一笔账,汽包每小时30吨的上水量,按每吨70元计算,一天就是5万多元的水呀!太多了,一定可以将下来。因此,有了开头布置工作的一幕。
“范指,你给我们讲讲吧!怎样才能把外取热汽包的排水降下来呢?”早会一结束,操作员张云珑、钱宾鹏、许建平就将范宜俊团团围住,满脸疑惑不解。
“汽包每小时有30吨的上水量,肯定是有30吨的消耗量,才能保持汽包液位的平衡,消耗量无外乎是产生的蒸汽量和排水量,排水量又包括泄漏量和正常排污量,泄漏量又可能是排凝阀的漏、法兰的漏以及阀门的内漏造成的。所以,我们只要一步一步的照这样思路查下去,一定能找到排水量大的根源。”经范指这么一点拨,大家茅塞顿开。
“有道理!我们去现场查原因。”当日,室外温度高达35摄氏度以上,天气异常严热,他们没有理会,戴上安全帽,拿着扳手和对讲机,走进了装置现场。
在他们冒着高温酷暑、精心细致的排查下,终于发现漏水量大的问题所在,原来,是现场仪表信号与中控室DCS信号接反,导致两处液位控制阀反向动作而造成。经过联系仪表处理以后,很快汽包上水量下降至10吨左右。
中午时分,他们回到操作室时,虽然,身上的工作服已被汗水浸透,可看到自己的辛劳换来了,装置烘炉工作的稳步推进,“节水战”的丰硕成果,大家还是笑着大口大口喝起了茶水。
