[中国石化新闻网2013-07-17]7月15日,在明180井抽油机上,一个“连续加药装置”格外醒目。一条输液线从该装置上伸入井口。明21号计量站站长陈利正带着当班工人调节输液线上的点滴输液器,控制药品流速。

这个“连续加药装置”是由采油三厂职工李建军等人发明的,曾获该厂“青工创新创效成果”一等奖。经过在多口油井上长期试用,">

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中原采油三厂:小装置治愈油井“顽疾”

2013-07-18   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-07-17]7月15日,在明180井抽油机上,一个“连续加药装置”格外醒目。一条输液线从该装置上伸入井口。明21号计量站站长陈利正带着当班工人调节输液线上的点滴输液器,控制药品流速。

  这个“连续加药装置”是由采油三厂职工李建军等人发明的,曾获该厂“青工创新创效成果”一等奖。经过在多口油井上长期试用,该装置被证实可以起到延长检泵周期、减少人工工作量、降低成本等作用。今年3月以来,该厂在全厂范围内推广应用该成果,已经为138口油井安装此装置。

  以前,该厂防腐加药方式多为利用加药车和罐车对套管内添加缓蚀剂。这种加药方式是根据产出液中铁离子的含量和井下腐蚀情况,调整单井加药周期及单井加药量。缓蚀剂一次性加入井中以后,随着采油的进行,井下缓蚀剂的浓度渐渐降低,到一个加药周期末期,井下缓蚀剂往往所剩无几。油井“一次吃饱”,效果并不好。

  “连续加药装置”直接焊接在抽油机支架处,利用药剂自身重力流入套管内,同时采取点滴输液器对其流量进行控制,达到连续点滴加药的目的。

  应用“连续加药装置”以后,只需根据产出液量和铁离子浓度,调配适量的缓蚀剂,注入该装置的加药罐,在输液线的引导下,缓蚀剂匀速滴入井中,油井就像“打吊瓶”一样,一点一滴“吃”下药品,解决了缓蚀剂浓度不稳定问题。

  “以前计量站工人三四天就利用三轮车加一次药,费时费力。加完药的几天,机关技术人员心里还直打鼓,时不时要抽样检测产出液药品浓度,大家都快跑成‘罗圈腿’了。现在油井‘打吊瓶’以后,缓蚀剂流速稳定,十天以上加一次药就行,也不用担心药品浓度降低了。”明二油藏经营管理区经理马景文说。

  该区职工张攀介绍,以前用加药车和罐车时,遇上雨雪天气,部分井站加药车难以到达,有时会耽误加药的最佳时机,用他的话说就是“费力不讨好”。应用“连续加药装置”以后,计量站职工工作量减少了一半以上,大大降低了劳动强度。

  该装置自发明以来,都由该厂职工利用废旧材料自行制作,每台成本1000元左右。而若引进市场上的“连续加药防盗柜”,每台花费15000元左右。该装置虽然简易,但比较起来,每台可节省14000元。

  此外,对该厂40口腐蚀较严重井应用该装置情况的调查显示,该装置的应用大大减少了管杆腐蚀、穿孔的情况,躺井率降低50%以上。而扶躺作业的费用和新管杆投入的费用,每口井需要8万元左右,40口井即节约成本160万元以上。

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