齐鲁热电厂开启水资源循环利用新航程
该厂自我加压,优化运行,加大设备改造等,6月26日,实现了中继泵房零排放,终结26年连续排放,从此开启了水资源循环利用新航程。
科学分析“零排放”目标
近年来,齐鲁石化热电厂以科技兴企做为头等大事来抓,各项节能指标创出历史最好水平,但是节水年年抓,潜力越来越小,尤其是连续排放污水26年的中继泵房每天排掉2000吨水,着实让人心疼,要想节水上台阶,中继泵房必须实现“零排放”。
2月28日,热电厂厂长彭建亮在减排会议上掷地有声地提出:新年新高度,7月1日前必须实现中继泵房零排放。这一突如其来的决定像块巨石重重地压在职工们的胸口:26年来一直运行的中继泵房,“零排放”能行吗?
热电厂自1987年12月投产后,就开始用排灰管线通过中继泵房将灰渣排向10公里外的洋浒崖灰场。随着该厂三废综合利用的陆续实施,先后上马了干除灰系统,外排灰渣逐年下降。截止到2008年,该厂8台锅炉全部实行干除灰收集系统,中继泵房不再向洋浒崖灰坝排灰,但是每20多小时污水排量没有减少。
刚上任副厂长不久的王军明深知实现零排放的难度和历史使命,他每天每夜都在研究延续26年的排放怎样才能终结。但是他更知道效益面前不能退缩,必须完成任务。该厂成立了由脱硫、汽机、化水等12个相关单位为成员的零排放攻关组,王军明担任组长。
攻关组首先摸清全厂用水状况,对一天排放的2000吨水进行大范围科学分析,分阶段实施技术改造,分层次替代工业水、循环水,经过反复论证、测试,他们最终得出结论:虽然难度很大,但通过水资源循环利用实现中继泵房“零排放”是可以做到的。
将“减法”进行到底
齐鲁石化热电厂冲灰水系统是一个封闭系统,是1至6号锅炉的冲渣水汇集到一排,再打到中继泵房,灰渣过滤,干灰渣外卖,过滤后的水再返回到锅炉重复使用,多余的部分只能打到10公里外的灰场。
“只有把外排的水量减下来,做好减法,达到冲灰水系统平衡才能彻底解决零排放。”脱硫车间技术员杨开来说。
说起来容易做起来难,减少冲灰水量就会牵扯全厂的水平衡,减出来的水往哪里放?用到什么地方?
2009年该厂上了一套一体化污水回用装置,处理后70%的水成为循环水的补水,另外30%的浓水重新回到一排在返回水封闭系统中循环。只有把封闭系统打开,才能减出水了。他们在全停大检修期间将闲置多年的蓄水池进行清理,将每小时45吨的浓水与一排断开,引进蓄水池中转,这部分水电导率高,浊度大,用在什么地方呢?
经过反复测算,这些浓水替代5至8号脱硫工艺水是符合要求的,每天消耗废水1000多吨,中继泵房每天外排污水由20个小时下降到10小时。
“光加大污水处理,不改造是达不到预期目的。”化水车间技术员仲积军说。
攻关组通过反复研究决定继续做减法,从返回水系统中直接抽出污水到回用装置处理,处理后的浓水进入蓄水池中转,合格水作为循环水的补水,每天节水500吨。随后,煤场喷淋、三期脱水仓等先后用上了蓄水池的水。6月19日,中继泵房排水时间大幅下降。
让每一滴水无处可逃
随着减排的深入,零排放时有反复,怎样巩固减排成果,彻底实现零排放?
“加强操作管理,想尽一切办法,决不能让零排放反复,巩固取得的成绩。”曹素建每次检查水系统都会果断的说。
调度科严加全厂水系统安全平衡,为巩固零排放目标,中继泵房不仅是外排污水的最后一道关口,而且是全厂污水系统的枢纽。储水仓水位升高时,有权关小返回水,确保水位正常。加强雨排管理专项检查,发现一起处理一起,做到与返回水彻底隔离,确保用水系统安全可靠。
为解决蓄水池溢水现象,他们严加管理,修订操作规程,通过加阻垢剂,提高浓缩倍率,操作职工重点看护等措施,确保蓄水池水位稳定、水质安全。6月26日,热电厂彻底实现中继泵房“零排放”,终结了26年连续排水的历史,节水、节电成效巨大,实现了水资源循环利用。
