当前位置:首页  >  节能、环保与新能源  >  巴陵烯烃部优化指标节能降耗持续挖潜
节能、环保与新能源

巴陵烯烃部优化指标节能降耗持续挖潜

2013-05-31   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-05-31]巴陵石化烯烃事业部推进全程优化精细管理,今年前四个月炼油专业达标指标均完成奋斗指标,装置综合能耗60.17千克标油每吨,同比降低0.65千克标油;综合商品率94.26%,同比高0.71%;加工损失率0.41%,同比降低0.05%;轻油收率75.38%,同比高出1.97%,其中加工损失率和综合商品率均创历史最佳纪录。

  该事业部结合化工型炼油装置运行工况,全方位优化,拓宽节能空间,提升能源综合利用率。他们精心编制降本增效手册,成立专项小组,将节能降耗挖潜目标落实到车间,明确责任人,加强督查。

  该事业部克服原油氯含量超高等不利因素,在加强协调的同时,改原油“混合加工”模式为“单油种集中加工”模式,保证各生产指标达标。他们实时监控和综合分析反应、常压、分馏和主风机4个岗位的21个关键参数,定期发布监控周报。

  该事业部组织检查各装置的水、电、汽等用能情况,及时发现问题,限期整改消缺。针对新鲜水用量较大的情形,他们监控原水提升泵,清洗管道,保证每月回用水1.5万吨以上;优化循环水场运行,将循环水水质合格率提升至95%以上,杀菌溢流次数由以往每月2次降至1次,加药合格率100%,循环水场补水量控制在5.5万吨以下;精心操作,严把苯乙烯工艺凝液质量,确保补入循环水回收率达100%。5月份,该部还对地下管网查漏,分区域技改,优化用水流程,每天可降低水量30吨左右。通过系列措施,力争装置的新鲜水年用量由107万吨降至99万吨。

  该部还开好开稳凝结水回收装置,杜绝外排,确保凝结水回收率100%。他们根据炉水水质控制汽包排污,合理控制液态烃水洗水时间,根据气温及时调整机封冷却用水量,降低除盐水消耗,将凝结水年用量由55.5万吨降至40.5万吨。在减少辅料消耗方面,该部细化日常措施,严格执行,通过提高常压拔出率降低催化负荷,减少催化剂用量;根据原油性质、平衡剂活性变化和生产汽油牌号等情况,调整新鲜剂注入量,优化控制小型加料时间,年初至今,新鲜剂用量较计划少55多吨,节约费用100多万元

友情链接