[中国石化新闻网2013-04-15]4月12日上午8:00,齐鲁石化第二化肥厂辛醇异丁醛装置工艺处理完毕,顺利交付检修。自此,该厂丁辛醇装置、煤气化装置等主要生产装置均已按计划实现了安全、环保、经济停车,进入检修项目集中施工阶段。

由于装置的工艺处理程度将直接影响零事故、零排放两个目标的实现,停工检修前,该厂厂长宋洪澎就反复要求:一定要不折不扣的执行工艺处理方案,脚踏实地的抓好执行落实。该厂严">

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齐鲁二化主要生产装置绿色高效停工检修

2013-04-16   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-04-15]4月12日上午8:00,齐鲁石化第二化肥厂辛醇异丁醛装置工艺处理完毕,顺利交付检修。自此,该厂丁辛醇装置、煤气化装置等主要生产装置均已按计划实现了安全、环保、经济停车,进入检修项目集中施工阶段。

  由于装置的工艺处理程度将直接影响零事故、零排放两个目标的实现,停工检修前,该厂厂长宋洪澎就反复要求:一定要不折不扣的执行工艺处理方案,脚踏实地的抓好执行落实。该厂严格工艺制度管理,装置停开工方案、催化剂和净化剂更换及升温还原方案施行了看板管理,严格设备交出确认制度,杜绝了操作、安全、环保事故的发生。

  停车工艺处理过程中,在确保安全的前提下,该厂按照“密闭吹扫、有序排放、规范处置”的原则,将“绿色”检修落实到每一个环节,装置停工实现了物料不落地、废气不直排、不冒黑烟、废水不冲击污水场、不进雨排和外部环境的目标。丁辛醇装置自4月6日8时停车以来,装置水洗产生的废水进入汽提塔汽提,达标处理后再进行排放,并且将第三遍冲洗水储存起来给辛醇装置使用,减少冲洗水使用量。煤气化装置在工艺处理过程中,首次采用新设备——泥浆分离机将煤浆槽内的煤、水分离,黑水进入车间研磨水池,待检修结束后作为磨煤水返回系统重复使用,煤则装车运至原料煤库待用,煤浆余浆实现了全部回收、零排放。

  经济检修也成为此次停工检修的一大亮点。丁辛醇装置两台加氢反应器钝化时间原计划为三天,在不断优化装置工艺处理方案及工艺流程后,1145A丁醛转化器与1145B辛烯醛转化器均提前25小时完成钝化。借鉴老装置成功缩短钝化时间的经验,辛醇异丁醛装置辛烯醛转化器R202A/B钝化时,由单台钝化首次改为两台辛烯醛转化器同时钝化,即两台转化器通过固定蒸汽用量,调节压缩空气流量来控制热点稳定上移。4月12号7点,两台转化器较2009年大检修节约76小时完成钝化,创造了一项新的纪录。另外,工艺处理完成后,丁辛醇装置的铑催化剂浓缩程度增加了将近50%,辛醇装置铑催化剂浓度增加了10%,减轻了后续铑催化剂回收系统WFE的工作量,大大降低了处理成本。

  目前,该厂CFB锅炉由于担负着为三空分供应蒸汽、为其它装置工艺处理提供吹扫蒸汽的重担,目前仍在运行中。水汽车间、原料车间部分装置已经进入检修程序。

 

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