南化公司脱氢釜液回收套用降本增效432万元
[中国石化新闻网2012-09-13]今年以来,南化公司橡胶化学品部干部职工动脑筋、想办法,通过开展全员优化活动,将外供的脱氢釜液回收套用,1月至8月压降成本432万元。
运行部防老剂6PPD/4010NA装置的脱氢装置自去年投产以来,其副产物脱氢釜液一直作为外供使用。由于RT培司装置技改停车需要外购原料RT培司,该部在保证6PPD产品质量的前提下,对脱氢釜液回收套用后,原料甲酮消耗每吨下降35公斤、RT培司消耗每吨下降6.7公斤。
运行部积极探索优化运行的方案,通过控制脱氢蒸馏的台时和数量,减少放料频次,加大一次放料量,通过化料、沉降、分离等措施回收脱氢釜液中的合格品,将外供的脱氢釜液回收套用。与此同时,装置操作人员每班对蒸馏釜液量进行统计,建立相应的统计表,由工段长对每天每班的料量及进度进行检查;工艺员跟踪6PPD产品质量,对料比及相关参数进行调整,对脱氢釜液在控制范围内尽可能多套用。此外,运行部还安排了脱氢岗位加强操作技能的专项培训。培训采用不脱产跟班培训方式,经过六个轮班专项培训,不仅提高操作人员岗位技能操作水平而且缩小了班组间产量差距。今年以来,脱氢装置及釜液套用一直处在高负荷的运行状态。
目前,运行部还将从加强对脱氢釜液的跟踪分析,拿出最优的料比;改造或预制脱氢部分加热设施,提高产能及质量;对釜液进行真空提纯,提高甲酮回收量等方面入手,以实现原料成本的进一步下降。
