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大庆石化公司化工一厂纵深对标管理节能挖潜

2011-11-21   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油报2011年11月17日]大庆石化公司化工一厂始终坚持生产与节能并重的原则,纵深对标管理,努力节能挖潜。截至10月25日,化工一厂乙烯装置能耗降至593.5千克标油/吨,位于全国同类大乙烯装置节能的前列。
  化工一厂牢固树立全局优化观念,打破装置、厂区界限,局部服从整体,开展系统性能源优化。通过对过剩蒸汽进行回收和二次利用,实现整个S1蒸汽、凝液等系统的零排放;通过加强关键点控制,优化平衡蒸汽用量,每年减少蒸汽放空1.5万吨,节能1290吨标煤。
  针对大型用能设备,这个厂进行动态监测,及时了解设备运行状况,实时下发优化方案,做到计划性改造,预知性维修、维护,达到每一时点的优化运行。依托技改,优化裂解炉运行效率,实施了裂解老区裂解炉对流段改造项目,提高了裂解炉的热效率,又取消了装置中的蒸汽过热炉,达到节能降耗目的,提高了装置的运行水平。
  结合装置实际,这个厂纵深对标管理,持续对影响装置能耗的瓶颈问题进行攻关、改造,加强生产技术优化,巩固提高优化效果。优化芳烃抽提装置蒸汽运行温度,年节约蒸汽2.2万吨;对一套丁二烯装置的"废碱湿式氧化装置"进行了节能降耗的探索性试验,反应温度从190摄氏度降到180摄氏度,年节约蒸汽5256吨。
  此外,这个厂加强科技自主创新,深挖装置发展潜力。改进裂解炉烧焦方案,烧焦时间由70多小时缩减到24小时,年节能4.73万吨标煤;通过实施急冷油减黏系统优化改造项目,实现新、老区急冷油系统串联运行,稳定了急冷油品质,结束了11年来外引调质油的历史,节能增效8736万元;实施老区乙烷炉改造项目,解决循环乙烷及丙烷与轻烃共同裂解导致转化率偏低问题,有效提升了装置能源利用效率和乙烯收率,年增产乙烯2013吨,提高乙烯收率0.13%。
 

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