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节能、环保与新能源

塔河采油一厂节能降耗创新路

2011-09-26   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年9月22日]被授予"西北油田分公司节能标杆井站"的塔河采油一厂采油一队S18井节能降耗有实招,即通过对生产流程的技术改造,达到节电效果。每月节电2960度,计节约电费1400元,全年预计降低成本8.5万元。为采油一厂的节能降耗工作创出了一条新路子。
  S18井是采油一厂1989年完钻生产了22年的一口老井,这个井站的岗位人员有着较强的节能意识和责任心,该井自2009年采用了永磁无刷直流电动机及配套变频控制柜以来,取得了较为显著的好效果,节约电能8万千瓦小时,增油160吨。
  今年初,面对地层能量衰竭、原油产量迅速递减的困境,该队对这口井实施了注水替油措施作业,各为55千瓦电机的两台柱塞泵同时启用,平均每小时注水10.4方,日耗电426度,不能满足注水要求。地层盐水故对机泵造成较大的腐蚀,对柱塞、凡尔、密封等损伤比较大,维修保养费用每月6000余元,同时存在着现场用电安全隐患。
  该队根据S18井的实际情况,队领导和技术人员对该井的地质资料、注水层位、注水量及电耗情况进行了详细的分析,认为套管注水过程中套压出现负压,可以将流程进行改造,直接由储水罐将水注入套管,注入地层。随即进行现场实验,关闭注水泵,打开取样考克,用手在取样口触摸,结果发现有吸力,证实了该井套管负压。随机对S18注水流程进行了评价改造,将注水泵注水,改为无泵注水,大大节约了用电量,省时省力,减轻了劳动强度,同时也加大了注入量,满足了注水生产要求。
  经过改造,不但节约了成本,且缩短了注水时间,提高了开井时率,为节能标杆井站续上了新篇。
 

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