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节能、环保与新能源

扬子石化乙烯能耗创历史最好水平

2011-04-26   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2011年4月22日] 通过实施一系列优化调整措施,今年一季度,扬子石化乙烯装置能耗较去年下降近25千克标油/吨乙烯。3月份,乙烯装置能耗仅为619.94千克标油/吨乙烯,创历史最好水平。
  乙烯装置不仅是公司的“龙头”装置,也是耗能大户,其中,裂解炉能耗占装置总能耗的80%以上。为了降低乙烯能耗,从去年大修开始,扬子石化实施了乙烯装置的节能改造,对乙烯老区汽油分馏塔实施了整体更换;并完成了BA108、106、107三台裂解炉的节能改造;今年还将完成BA105、102两台裂解炉的节能改造和新区01号样板炉的改造。整个乙烯节能改造项目完成后,乙烯能耗降幅将达到5.5%。
  为了降低裂解炉切换过程中造成的能耗损失,扬子烯烃厂优化裂解炉切换方案,将裂解炉切换时间原来的两到三个小时,缩短到1个小时之内,延长了乙烯装置的有效生产时间,降低了切换过程中的能耗损失,据测算,每年可增产乙烯超过200吨,创造直接经济效益上百万元。同时,烯烃厂实施了裂解炉间断排污系统改造,回收了大量的蒸汽和热能,每小时可节水20吨,节汽5吨,年创经济效益约600万元。
  蒸汽系统也是能耗大户,为了降低乙烯装置的蒸汽能耗。扬子烯烃厂攻关小组将乙烯装置汽油分馏塔的釜温有原来的188℃提高至198℃,由此,减少中压蒸汽补入量10~15吨/小时,排污量同比减少10~30%;将裂解炉自产超高压蒸汽出口温度由510℃提高至518℃,蒸汽用量同比减少约10吨/小时;优化运行二元制冷压缩机,减少高压蒸汽用量4吨/小时。
  目前,扬子烯烃厂正在实践探索,努力将乙烯能耗降至600千克标油/吨乙烯以下。
 

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