洛阳分公司污油回收抱“金娃”
[中国石化新闻网 2011年3月31日] “2010年排水车间回收污油16617吨,按分公司年总炼油量758万吨计算,仅此项就降低分公司原油加工损失率0.22%,按目前市场重污油价格3250元/吨计算,全年为企业减亏5400余万元”,这是记者在洛阳分公司排水车间走访了解到的一组数据。
排水车间作为污水处理装置,它不但处理污水,还能从污水中“淘金”——这“金”就是水中的污油。原来,在上游加工过程中,污水排放含有一定量的污油,这些污油一方面会对污水处理工作造成很大影响,甚至使污水超标,另一方面大量污油排放造成分公司能耗增加。针对这种情况,排水车间眼睛盯在内部,工夫下在现场,找准关键点,设立优化项目,加大技术攻关,从优化工艺、规范操作等方面入手,采取多项措施,加强污油回收 抱“金娃”。
加强技术改造,优化现有工艺。前期,车间对三具污油回收罐进行改造,使三具污油罐由并联运行升级为串联、并联互补运行,既减少污油脱水时间,又省去加温环节,仅蒸汽一项节能达年570余吨。针对装置扩能改造后新建均质罐设计上存在缺陷,改造均质罐收油工艺,从V1603、1604两罐低点接40米临时管线入集油池,改变该罐体设计上无法收油的情况,在第一道关口,有效回收进口污油。据统计,2010年该车间污油回收量的80%来源于这两具均质罐,有效改善出水水质。
他们还优化现行操作步骤,通过筛选药剂,规范加药程序,加强涡凹气浮加药系统操作等,提高预处理除油效果。设立污油回收夺标榜,在班组中开展污油回收竞赛,激发职工工作热情。畅通油泥处理后路,形成油泥处理良性循环,及时回收装置油泥,同时充分发挥油泥无害化处理装置作用,挖掘油泥内5%-8%的油组份,回收油泥内部大部分污油。
“我们的‘口粮’紧张呀,目前车间能做的,就是尽一切手段挖掘内部潜力,从污水中回收每一滴油,为分公司节能降耗多做点事”。面对记者的采访,车间主任刘涛这样回答。通过落实多项措施,排水车间污油回收效率逐步提高,2011年1至2月回收污油3394吨,比去年同期增加49%。
