安庆炼油一部“金字塔”模式助力节能
[中国石化新闻网 2011年3月23日] 2011年,安庆石化炼油一部针对分公司提出的炼油综合能耗目标<67.3kgEO/t,下达给炼油一部主要装置Ⅰ套常减压≯9.6千克标油/吨,Ⅱ套常减压装置≯11.80千克标油/吨,催化裂化装置≯44.50千克标油/吨,催化裂解装置≯112.00千克标油/吨,气分装置≯41.50千克标油/吨能耗指标,该部面对全年节能任务的艰巨,迎难而上,从部领导、各专业组、到各生产装置一线职工,“层层落实职责分工,明确节能目标”、“任务下放全员参与,优化细化节能工作”,以“百密无疏”的“金字塔”全员成本管理模式,助力全年节能降耗挖潜增效目标。
层层落实职责分工,明确节能目标。该部根据各专业组分管区域、分管职责范围,明确各自的节能目标,将节能降耗工作“化整为零”,层层落实到生产各个环节。各专业组专人负责装置能耗效能监察工作,其中工艺组编制《装置能耗效能监察台帐》,“日优化、旬分析、月总结”,优化操作增产高附加值产品的同时,根据装置能耗指标预算计划、完成情况,督促各装置主管工程师控制好动力消耗、炼化“三剂”指标。设备组重点控制好修理费、低值易耗品、物料消耗费用指标。安全组加强现场直接作业环节安全管理,确保装置安稳长满优生产。
任务下放全员参与,优化细化节能工作。该部借助“比学赶帮超”劲风,在各装置班组开展的班组经济成本核算、小指标劳动竞赛等活动,从调整操作优化增产,高效排查设备隐患,细到本班水、电、汽、风动力消耗,调动职工发挥聪明才智,抱住“西瓜”,也捡“芝麻”,充分提高职工节能积极性。两套气分岗位在进料液化气碳二组份多时,碳二组份不易冷凝,会造成脱丙烷塔、脱乙烷塔顶压力上涨。为了平稳各精馏塔压力,保证精馏效果,职工改用塔顶泄压阀,向稳定岗位罐D301泄压,保证丙烯能全部回收,不让塔顶丙烯从放火炬线流失。3月19日,该部裂解装置背压蒸汽放空调节阀上游阀法兰出现泄漏蒸汽“小白龙”,当班职工为防止蒸汽“跑逸”,造成能耗损失,立即汇报,该部联系检修人员迅速对泄漏法兰进行了打卡注浆处理。
