胜利东辛厂优化泵站运行降能耗
[中国石化新闻网 2011年3月15日] 抽油机、电泵井、输油泵,采油厂的每道生产环节都少不了用电,就连注水也会耗电。胜利东辛采油厂的注水用电就占到全厂生产用电总量的30%,而他们的节能计划也延伸到了这近三分之一的能耗中,对注水设备、管网等环节优化匹配,协调注水泵站供排关系,全面提高注水系统运行效率,从而降低注水用电量的消耗。
注水泵是油田注水的主要设备,设备功率和注水需求量的最佳匹配则是实现节能的必要途径,避免“大马拉小车”就成了东辛厂提升注水系统运行效率的首道关卡。营11断块注水泵的合理调配就见到了明显效果。
营11块属于高压低渗油气藏,注水难度较大,需要的供水量相对较小,而为提升断块开发效果,该区三个注水站原配套的注水泵理论排量都达到每小时9.6方,注水站的外供水量有些过剩,能源浪费自然让人揪心。为此,他们对这三个注水站制订了“合理匹配,小泵改造,变频微调”的改造方案,把注水泵排量分别降低到每小时4方和6方,并配套55千瓦和75千瓦的电机,缓解了大马拉小车的问题。节约了4.5万元的维修费用,装机效率也由330千瓦降到了185千瓦,单耗更降到10.5千瓦时。
他们还用大排量的柱塞泵替代部分离心泵,以实现节能降耗。“柱塞泵和离心泵的增压机理不同,在相同情况下,柱塞泵的泵效远远高于离心泵,尤其对注水量较小的系统,大排量的柱塞泵远比离心泵的节能效果明显。”该厂技术人员详细分析了两种注水泵的差异,更用实例说出了效果。辛五注水站原配备了4台离心注水泵,可常年的使用使得机组老化,平均效率仅为61.4%。他们则根据油藏开发对注水量的预测,将用2台柱塞泵替代一台老化严重的离心泵,使用后的电机功率降低了800千瓦,注水单耗也下降到6.08千瓦时。
随后,该厂还对部分高效离心泵进行合理匹配,尤其对辛七注水站注水量供不应求的现状,他们泵效较低的1号和5号泵进行改造,由DF350型改为KG400型的高效离心泵,同时还配套了2500千瓦的电机。改造后,只需要将350型和400型泵各运转一台,就能满足供水要求,注水单耗还下降到5.8千瓦时。
他们还根据设备运转情况,合理匹配注水站变压器容量,对9座注水站实施变压器减容,将生产用变压器容量由2990千伏安减少到1225千伏安,非生产压器容量则减少到250千伏安,每个月能够减少基本容量费6.1万元,见到明显节能效果。
