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河南油田精蜡厂全过程实现降本节能

2011-02-25   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2011年2月23日] 日前,河南油田精蜡厂对燃料油罐区加温、伴热系统进行改造,充分利用乏汽资源,节约蒸汽消耗量,改造后每天可节约主蒸汽约3 吨以上,年节约蒸汽1000多吨。
  近年来,该厂本着 “内抓管理、节能降耗、外拓市场、增收创效”的工作思路,坚持走经济技术一体化道路,着力提高经济技术结合面与结合程度;科学组织生产与装置运行,加强技术攻关,优化生产工艺,拓宽降本渠道,同时积极组织加强立项论证,加强跟踪检查,加强考评兑现,降低水、电、汽、风、燃煤单耗,实现了综合能效持续改进。2010年该厂累计节电669万千瓦时。
  全过程实现降本管理。在原油入厂过程,加强原油含水分析,对原油罐进油量及脱水量标定。通过入口把关,原油途耗由2010年初最高1.14%降到年底0.12%。
  在原油加工过程,制定了《催化装置原料劣质化应对措施》、《降低催化装置生焦量》等管理办法,明确丙脱油残炭控制≯9%,提高反应系统催化剂总藏量,调整催化剂配比,降低催化烧焦和干气产量。使干气产量从调整前的7.3%下降到6.8%,下降0.5%;制定了相应的瓦斯排放管理办法,减少瓦斯的排放量;加强电脱盐的操作管理,适当提高电脱盐的界位,减少脱水带油。通过以上措施,装置加工损失与计划相比下降0.06%。
  去年10月,该厂还结合生产实际,在原油储运过程中,优化操作方法。经过反复的试验,探索采用密闭法清洗油罐的方法,避免油气挥发和转运损耗,减少污水处理量,试用此方法后,清洗一座5000方汽油罐可节约成本0.5万元,年节约成本约15万元。
 

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