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节能、环保与新能源

安庆炼油一部“三化”加快节能降耗步伐

2011-02-23   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2011年2月21日] 新年长假后,安庆石化炼油一部通过优化工艺操作、强化设备管理、细化成本考核,加快节能降耗步伐,为全年节能降耗工作夯实基础。
  一、优化工艺操作用好蒸汽。降低蒸汽消耗是节能降耗工作中的“重头戏”。新春伊始,该部进一步改善催化装置顶部循环热油做Ⅰ气分脱丙烷塔底热源与低温热系统的热量平衡,深层次优化Ⅰ、Ⅱ套气分装置操作,加大从低温热系统取热量,减少蒸汽耗量。此外,该部要求裂解装置操作人员加强对“术后”的节能设备——余锅液位的监控力度,并及时联系仪表人员进行校表,确保操作人员盯表时“眼明心亮”,为余锅多产蒸汽创造有利条件。
  二、强化设备管理用好氮气。节后,该部根据各装置运行进入后期,设备缺陷增多的特点,通过每半小时一次的“智能巡检法”,对设备展开“拉网式”检查,加大巡检深度与密度,并及时对故障设备进行消缺,减少“跑、冒、滴、漏”现象的发生。2月16日,裂解装置女工余芳在对Ⅰ气分丙烯塔中间泵806/1进行盘车时,听到有“咝咝”的声音。她经过仔细排查,发现丙烯塔中间泵密封氮气泄漏,如不尽快处理,不仅造成氮气的浪费,而且还会引发其它派生事故,威胁装置安全生产。余芳立即将这一险情向设备技术人员汇报。经检修人员及时处理,很快消除了这一隐患,减少了氮气的流失。
  三、细化成本考核多产丙烯。该部细化成本考核,将指标分解到各岗位,使“人人肩上有担挑”。如裂解装置干气碳三(含丙烯丙烷)含量原控制指标为不大于3%,为减少干气中的丙烯流失,该部在优化运行考核中规定每月干气碳三含量平均值不大于1%,并将指标直接与优化运行奖挂钩,从而激发了操作人员的节能降耗意识。通过精打细算和优化操作,将丙烯“吃干榨尽” 。
 

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